充液阀失效分析
1 充液阀失效
在液压传动机械中,为了提高机器的空行程速度和回程速度, 采用充液阀来实现对液压缸的快速大流量充液和排液。在二重万航模锻厂改造50MN切边液压机时,调试过程中主缸无法加压。在检查原因时,将上油箱打开发现加压时充液阀不能关闭,无法将高压油封住。进一步排尽上油箱中的液压油,进入油箱检查充液阀, 发现充液阀阀芯脱落。最后在主缸中发现了断为三节的充液阀阀芯, 见图1所示。
图1 充液阀阀芯断裂图
对于充液阀阀芯的脱落和断为三节, 我们作了仔细深入的分析。
2 分析
2.1 CF型充液阀
50MN 切边液压机采用某公司研制的CF型充液阀(Dg250),此种充液阀属于常闭式充液阀,工作压力31.5MPa,其基本结构和工作原理见图2所示。
图2 充液阀基本结构和工作原理
2.2 阀芯和弹簧座结构
阀芯和弹簧座结构如图3、4所示。
图3 阀芯端部结构
图4 弹簧座结构
2.3 钢丝挡圈
拆开充液阀后,取出钢丝挡圈,发现钢丝挡圈的内壁有明显被剪切的痕迹(图5)。经分析,充液阀打开时。阀芯下沉,在液压冲击力作用下,阀芯杆端部(R1.6处)将钢丝挡圈的内壁剪切,随后阀芯脱落。
图5 钢丝挡圈剪切示意图
2.4 阀芯断裂面
阀芯杆端部有明显的向外弯曲和向下延伸的裂纹,如图6所示,显然阀芯是压断的。经分析,阀芯正常工作状态和脱落过程中都不会折断,在落入主缸之前是完好的,但是在随后的调试过程中,为了将试压工件取出,活动横梁回程,主柱塞同时提升,脱落的阀芯被压在主缸缸底边缘和主柱塞之间, 回程力可达5MN,阀芯杆受到压应力可达2550MPa。在这样大的压应力作用下,充液阀阀芯断为三节。其断裂过程参见图6。
图6 充液阀阀芯断裂过程示意图
2.5 解决问题的方法
更换充液阀阀芯、钢丝挡圈,由于生产进度原因仍采用原设计尺寸。莺新设计加工弹簧座.将尺寸Φ54. 改为Φ52 。设备使用至今, 充液阀丁作正常。
3 结论
综上,笔者认为,导致此型充液阀失效(阀芯脱落)的主要原因是充液阀阀芯、弹簧座和钢丝挡圈结构尺寸设计不合理。为此,建议在充液阀设计时应注意以下几点:
(1)钢丝挡圈造型偏小。CF型充液阀阀芯采用GB895.2—86轴用钢丝挡圈。阀芯杆部直径(d0)Φ50,按标准应选用钢丝直径(d1) Φ2.5的钢丝挡圈。但考虑到① 充液阀是液压机中非常重要的部件, 它的失效会给生产和设备带来极其重大的损失;② 标准中轴径050 已是选用钢丝直径Φ2.5的钢丝挡圈最末一档,轴径Φ55选用钢丝直径Φ3.2的钢丝挡圈。所以认为选用钢丝直径Φ3.2的钢丝挡圈较合适。
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