炼钢厂连铸机冷床液压系统管路漏油治理
液压传动是以液体作为工作介质进行能量传递和控制的一种传动方式,在冶金行业使用率偏高。液压油泄漏,不仅带来巨大的液压油消耗,而且对环境造成不同程度的污染,还存在着一定的安全隐患,影响液压设备的稳定运行,严重制约着公司的生产节奏。通过对液压站内、外的漏油原因进行分析,提出了相应的解决办法。通过减少系统振动、升级焊接方式,同时,选用性能优良的耐磨、耐高低温的密封件,液压油消耗大大减少,取得了显著的效果。
炼钢厂立式连铸机液压站无人化改造
某炼钢厂立式连铸机主液压站控制系统升级,控制系统升级为S7 300PLC系统、操作台升级为应急操作台,升级后系统实现了油箱温度自动控制、供液泵高压泵组一键启停、备用供液泵高压泵组自动投用等功能,实现了液压站无人值守、自动、可靠、稳定运行。
连铸机振动液压系统油液污染的原因及改造
通过1#板坯连铸机振动液压系统油液污染原因查找及改造,有效地解决了制约连铸机拉速的重要因素,使连铸机因结晶器振动液压系统引起的停机时间降低90%。
提高连铸机结晶器振动伺服液压缸可靠性途径的初析
近年来,连续铸钢法在钢铁行业已得到了广泛的应用,其核心技术是连铸机的拉坯速度,而结晶器是影响连铸生产速度和质量的关键设备。该文简要介绍了连铸机及结晶器液压振动装置,分析了振动伺服液压缸的失效形式,并提出了如何提高连铸机结晶器振动伺服液压缸可靠性的方法。
连铸机结晶器振动液压缸失效原因及处理对策
从国内工厂生产实际出发,对连铸机结晶器振动液压缸的维修记录进行统计,并对其可靠性进行了调查,获得了真实可靠的数据。然后对液压缸的各类常见失效形式进行总结,对其原因及影响因素进行了详细分析。最后从加工工艺、零件防锈除锈及产品装配工艺等方面分析了实际生产过程中存在的问题并提出相应的解决方案,以促进在生产过程中提高液压缸的可靠性。
关于涟钢厂1^#步进冷床升降油缸断裂原因的探讨
针对涟钢三炼钢#步进冷床数次发生升降油缸断裂、油管裂开、平衡阀冲坏的事故从受力角度进行简单分析采取加装安全阀等措施取得了良好的效果.
CSP连铸机大型液压缸的故障分析与改进
论述引进德国SMS连铸机大包托臂液压缸存在的寿命短问题, 分析设计制造缺陷. 通过增大缸头密封支持面、 (600)内圆孔倒角、再增加一道软支撑环、缸头导向部分开润滑槽、改进球杆的润滑流道、柱塞杆整体淬火等措施, 消除了原来的问题. 同时分析了此项改进的技术经济效果.
连铸机流线液压系统的发热问题及对策
连铸机液压系统工作正常与否将直接影响连铸生产的进程。因此连铸过程中液压系统的故障诊断问题,一直是技术人员关注的重点。而液压系统的温升,是其主要故障之一。
连铸机油缸密封圈的选用
针对连铸机用油缸的工作特点和工作环境,提出了连铸机设备油缸选用非唇边密封圈,使用后效果良好。解决了使用唇边密封圈易撕裂、反卷和挤出等缺陷。
钢包升降液压系统的故障分析
钢包回转台是连铸机的关键设备,直接影响着连铸机能否正常工作。该文分析了连铸机钢包升降液压系统产生故障的原因,逐一分析排除,避免了不必要的拆卸更换元件,同时对钢包回转台液压系统的维护提出了意见。