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打包机液压系统的改进设计

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  1 前言

  在化纤生产行业,打包机是一种重要的设备。它将切断后输入其中的化学纤维压实,然后捆扎成大小、重量一定的纤维包,以便于存储运输。为打包机提供动力则是打包机的液压系统。作为打包机的核心部件,液压系统的稳定性是打包机正常工作的必要条件。

  随着技术进步,液压元件的日益更新,打包机的液压系统采用了插装阀集成控制,这大大优化了打包机液压系统的整体性能,降低了系统的故障率。但在实际应用中,液压系统仍存在一些问题影响打包机的正常运转。因此,需要进一步改进设计以提高打包机液压系统的稳定性,确保打包机的高效运行。

  2 打包机的工作过程与液压系统存在的问题

  打包机工作时,先把前方设备送来的化纤由打包机的推料箱推人压缩箱,预压缸进行预压缩。当压缩箱中的化纤达到要求的重量,转箱装置带动压缩箱转动,将盛满化纤的压缩箱转到主压侧,这时主压缸压缩,将化纤压实,然后再进行捆包操作。然而在主压缸工作过程中,液压系统却出现了下面的问题。

  1)打包机在运转过程中主压的保压效果不理想

  主压缸对化纤进行压缩时,当主压缸的活塞杆推动主压头下降到一定的高度后,为了保持化纤不反弹,工艺要求主压油缸上腔压力在5 rain的时间内压力降不大于3.5 MPa。经测试证实,压力降达不到此要求,主压缸的保压效果不理想。

  2)主压缸的支承问题

  打包机在安装调试过程中,主压头正在下行时突然停止,主压压力继续升高,主压头依然不动,呈卡死状态,导致主压缸活塞被打成盘状,缸筒被撑大,严重变形,造成主压缸报废。

  3 液压系统的改进设计

  针对以上问题,通过对打包机液压原理的分析和研究,找到了问题产生的原因和解决问题的方法。

  3.1 主压保压液压系统的改进

  打包机打包时,主压头运行到下限位,所有电磁阀断电,液压泵处于卸载状态,主压缸上腔的高压油通过控制油路,将插装阀CV1和CV2关闭,于是,主压缸上腔的高压油原则上无处泄漏,因而能够实现保压(如图1所示)。但是,控制油路先经过电磁球阀进入插装阀CV1的上腔,这时锥阀单元的A腔与C腔都是引自主压缸上腔,是高压腔,而B腔则与回油路连通,是低压腔。保压时由于此阀上下腔压力高低不同,主压上腔的压力油会沿阀芯和阀套之间的间隙流向回油路,这样实际上是在靠滑阀式的问隙密封来进行保压,而不是利用锥阀锥面密封无泄漏的优势,因而导致保压效果不理想。

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标签: 插装阀 保压
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