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热能表检定装置的改进与探讨

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  一、热能表检定装置的改进

  1.通过改进称量容器并加一浮顶保温盖 ,可有效避免热水在测量过程中蒸汽化对测量准确度的影响通常,对于常温、短时间的流量测量,蒸发汽化影响比较小可以不考虑。 但对于热能表检定,其检定介质是温度为(50±5)℃的热水,热水蒸汽化对测量过程的影响不可忽略。其影响定量分析如下:在水温约为50℃时,使1m3的空气升高1℃并达到饱和状态需蒸发约0.0038kg的热水,即

  设称量容器中空气的体积为VK,Δt为注水前后的温差,则相对称量水质量的蒸发量为

  式中:ρW———水 的 密 度 ,988kg/m3;VN———称量 水 体积;FV———水质量的蒸发量。

  其所带来的影响:

  在实际测量中,若对DN20的热能表进行50L/h最小流量检定,一次称量10kg左右(容器容积为100kg),需要时间为24min左右 ,(VK/VN)为9,极限情况下可考虑温度变化 Δt为5℃,另考虑到其他不确定因素的影响,可得其极限值为

  由此可看出,此影响量已不可忽略。 所以,若能改进标准装置使, 就可以消除因热水汽化因素对测量结果产生的影响。通过对传统称量容器进行如图1所示的改造,从而实现。

  2.通过改进装置的取压方法 ,可以更好地实现装置流量的稳定性

  目前, 国内热能表装置大多数采用启停法对热能表进行检定,在压力的稳定方面,其设计普遍采用稳压罐+压力变送器+变频器技术来实现。 一般其取压方式采用“单点取压”,即在管道的进水口P1处取压。 采用“启停法”进行检定时,压力变送器通过P1处进行压力的采集,通过二次仪表和变频器实现PID调节,从而控制变频泵实现恒压,如图2所示。

  改进后其取压变为P1、P2两处取压,不同的检定状态对应不同的取压点,即处于检定前后状态(即“停”状态)时取P1处压力,处于检定状态(即“启”状态)时取P2处压力。这样的好处就是在“启”状态时,取P2处压力因不同的被检对象 (热能表) 带来的不同压损被及时反馈给变频器,通过PID调节系统保证了P2处的压力稳定。 最终使电动调节阀的“记忆调节”变得容易实现,即可以将电动调节阀的设定“步进值”和设定流量点一一对应起来,而与被检对象的变化无关。改进后,受被检表、管道、阀门、PID调节系统等诸多因素交互影响的非线性复杂调节系统,简化为只关心P2处的压力稳定的线性简单调节系统。

  二、结束语

  总之, 改进后的热能表检定装置可更好地完成热水表、热能表及各种热水流量计的检定、检验、校准和后续检定工作,其测量结果更加准确、可靠。

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