蓄能器保压系统的故障分析
蓄能器保压系统在液压系统中,使用非常广泛,特别是其中蓄能器的使用。现将宝鸡法士特齿轮公司使用的工况、出现的问题及解决办法做个小结,谨与同行探讨。
1 蓄能器保压系统的液压原理
如图 1 所示,正常工作时,泵 1 启动后,换向阀 2 得电动作,换向阀 3 得电动作,系统压力上升,到达压力继电器 7 设定的值(Pmax),换向阀 2 失电,泵处于泄压状态。系统开始保压,当电液换向阀 9 工作时,油缸工作,液压油压力下降,到达压力继电器 8 设定值(Pmin)时,换向阀 2 得电,泵加载,补充系统所需的油液。
2 常见故障及解决办法
2.1 油温高
该系统使用一段时间后,出现油温大于 60 ℃,液压站自动停机等现象。经过检查,发现泵长期处于加载状态,一部分油液经过溢流阀回到了油箱。大量的电能转化为热能,所以油温上升比较快。
2.1.1 解决方法
(1)检查压力继电器 7 里面的触点开关好坏,是否能正常动作和复位;
(2)注意调节溢流阀的压力时一定要比压力继电器 7 的设定值(Pmax)要大 0.5~1 MPa,这样系统的压力才能使压力继电器工作正常。
2.2 压力不稳定
该设备使用大概 6 个月时,经常出现压力不稳定的状况,工作中压力值会突然降到 0,然后又恢复正常,致使油缸上下晃动,不能平稳地将工件举升。
2.2.1 原因分析
(1)系统工作过程中流量不足。液压泵长期使用后,效率降低,流量无法满足液压缸所需的流量。
(2)停机检查发现蓄能器中氮气压力值同溢流阀设定的压力值相同,在油缸工作过程中,蓄能器不能给系统提供足够的油源,来弥补泵的流量不足,造成工作过程中系统瞬时的压力降低。
(3)换向阀 4 可能阀芯卡死,一部分油液从这回到油箱。
(4)单向阀 5 内芯损坏密封不严,造成换向阀 2 不得电,此时,一部分油液由此回到油箱。
2.2.2 解决方法
(1)检查换向阀 4,用阀上的手动按钮,向里推看能否推动阀芯,如果卡死,拆下来清洗即可;
(2)放氮气罐中的氮气压力到系统压力的 80 %~90 %;
(3)拆检单向阀,如果损坏,则更换新件。
3 蓄能器的使用
蓄能器对系统来说非常重要,可是在使用过程中,经常发现该蓄能器氮气端的压力值不断升高,迫使我们不断地排放氮气,使其到达设定的压力值,来满足日常繁忙的生产。大修设备时,我们对其进行了拆检,发现该蓄能器是活塞式蓄能器,有一部分液压油泄露到活塞上部,也就是氮气一侧,造成氮气体积备压缩,氮气压力升高。更换密封圈后,没使用多久,故障又反复出现。于是将活塞式蓄能器改造为皮囊式蓄能器,使用效果良好。
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