DCS控制系统在步进梁式加热炉上的应用
一、引言
安钢高速线材轧钢加热炉是一座性能优良的步进梁式加热炉,其有效尺寸:20700×12700mm。额定加热能力为:120t/h,最大加热能力:140t/h。坯料规格:单排布料时:150×150×12000mm;双排布料时:150×150×5800mm;非定尺坯料:9000-12000mm;最大坯重量:2190kg。燃烧介质:高焦炉混合煤气,低发热值为7536±210KJ/m3。最大用量24812m3/h。其热工控制系统是由罗克韦尔自动化公司的ProcessLogixDCS系统完成。步进炉内炉料步进及炉料进、出由西门子PLC控制。其中高速离散控制、过程控制和安全控制融合于一个Logix控制平台上先进的控制技术,使加热炉的炉温的控制精度在±5℃,升降50℃仅需12分种;编写的空燃比自动寻优器软件代替热值仪和氧气分析仪的功能,实现了燃料流量和空气流量的优化配比,从而使燃烧达最佳状态。
二、系统硬件的组成
高线加热炉使用罗克韦尔自动化的ProcessLogixDCS控制系统(编程软件为ControlBuilder和DisplayBuilder)。本系统配置了操作站、服务器、控制站三个部分。其结构如图1:
图1加热炉控制系统结构图
2.1服务器
为了高效利用过程参数,本系统配置了DELL服务器,系统平台为WindowsNT。配置了ProcessLogixServer后,服务器具有了实时数据库和功能完善的功能模块。用户可以用ContorlBuilder组态和优化用户控制程序,用DisplayBulder制作HMI。同时,用户可方便地用C语言编写自己的特殊功能模块。同时,服务器还完成打印报表的任务。在操作站出现特殊情况时,服务器还要兼操作站的所有功能,服务器是通过CONTROLNET网从控制器收集数据和向控制器发送命令,通过乙太网向操作站传送数据和接收命令。
2.2操作站
操作站由研华工控机和基于WindowsNT系统平台上的STATION软件组成,通过总貌图、控制图、报警图、过程状态图、过程历史图这些丰富的人机界面,操作员可以设定、查看过程参数或状态,察看故障报警明细。由于整个操作界面采用“向导式”的结构,从而大大方便了操作员的操作。
2.3控制站
控制站采用PLX系统,用于完成对加热炉的热工控制和过程参数检测。该系统的处理器1757PL*52A是Rockwell专用处理器,具有8MRAM,高速底板与网络融为一体,I/O模块可带电插拨,并可以任意安排。在该系统中,控制站共设有一个主机架和二个扩展机架,完成了整个加热炉的6段温度控制、60多点的模拟量检测及20多个开关量的输入和输出。系统模板采用如下:4个756OF6CI/A模块、9个1756IB16D/A模块、2个1756OW16I模块、4个1756IF6I/A模块、5个1756IR6I/A模块、4个1756IT6I/A模块。为提高本系统的可靠量,所有AI、DI和DO均与现场进行了隔离,AI模板还选用了通道和通道间均有隔离的双隔离模板。按照确定的控制规则进行编程,根据加热炉的工况选择使用。将现场信号采样﹑燃气流量模糊控制回路﹑空气流量模糊控制回路﹑温度模糊控制回路编成子程序,模块化,在主程序中调用,以利于调试和控制功能组态。
相关文章
- 2024-06-2660K单级高频同轴脉冲管制冷机性能研究
- 2023-10-20相位偏移干涉测量波面的一种新算法
- 2022-05-09GPRS技术在配电自动化中的应用设计
- 2024-09-11等温淬火对连铸球铁型材组织和硬度的影响
- 2018-12-03试验用流速测试技术的新发展
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。