φ450轧机厚控系统的设计与实现
一、概述
广州铜材厂普带生产线的中轧机组,为(φ50/φ500/φ45(四辊冷轧机,用于冷轧板带材的中间过程轧制。该机组为上9纪80年代初国内制造,其手动压下装置采用交流电机、人工诉节,传动效率低,转动惯量大,反应速度慢,调整精度低。轧材品种:H62、H65、H68;轧材宽度≤380mm;来料厚度2.75mm;最大轧制力1800kN,最大张力40kN,最大速度120m/rnin;成品宽度≤380mm;成品公差1.05士0.03mm。为了在投资较小又对生产影响较小的情况下,较大地改善带材公差,为精轧机组提供质好又稳定的来料,进一步地保证成品带材的品质,采用如下方案对厚控系统进行改造。
仍采用电动压下的方式,但选用具有转动惯量较小、高刚性、高反应、高转速等特点的伺服电机。
1.压力控制
安装于压下油缸上的压力传感器检测油缸内的压力,经转换得到轧机轧制力反馈信号,此信号和一个压力给定信号相比较,用两者的差值来驱动压下伺服电机,调整压下螺丝使差值趋于零。
2.厚度预控
通过入口侧测厚仪检测轧机入口侧带材厚度,延时后,根据所存厚度值控制轧辊辊缝,使轧机出口侧带材的厚度偏差减小。延时多少决定于入口测厚仪至轧辊中心线的距离和轧材的线速度。
3.厚度监控
通过出口侧测厚仪检测轧机出口侧带材的厚度偏差,控制轧辊辊缝,使厚度偏差趋于零。消除因热膨胀、轧制速度等对出口厚度的影响,消除入口厚度变化和入口带材硬度变化的影响。
4.位置控制
在预压后,通过轧机操作侧和传动侧压下伺服电机光电编码器,获取两个位置反馈信号,然后把这两个信号加以平均产生一个代表中央位置的信号,此平均值和一个位置给定信号相比较,由两者的差值来驱动压下伺服电机,调整压下螺丝使差值趋于零,实现快速、准确的定位。
二、系统设计
1.硬件结构
系统硬件由工业控制计算机,数据采集I/0板,控制信号轧入输出板和高速计数器等功能模板组成。工业控制计算机配I研华IPC一610机箱,PCA一6114P4一B无源底板,单板电脑PC一6770F(带VGA/LCD/LAN及PC/ 104的Socket 370半长单板4脑),并配置Pentium III 850MHz CPU,128 MB RAM,硬盘40GB。轧机厚度系统的硬件配置如下表所示。
PCL一833压下脉冲高速计数器,是一款ISA插槽的3轴正交编码器及计数卡,该卡每个输入通道带有一个用于增量正交编码的编码电路,可以接受单端或差分输入信号。PCL一833带有3个独立的24位计数器,其最大正交输入速率为1.0MHZ,计数器模式下的最大输入速率为2.4MHz,可对每个计数器进行单独配置,用于脉冲、方向加/减计数。
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