防爆变频器在煤矿生产中的应用
0 前言
双鸭山矿业集团集贤煤矿是建于20世纪70年代的老矿,井下开采多年,随着全国煤炭形势的好转,生产工艺日渐提高,产量较原设计增大了许多,从原设计120 万t / a 到现在的180 万t / a,井下运输战线长,原设计采用有轨电机车运输,越来越制约矿井的生产。矿方提出了改造方案,决定采用胶带运输机。经机械专业选型,最佳方案为采用3 条长度分别为1620 m,1580 m,1330 m 的胶带输送机为最合理方案。
1 胶带输送机起动方案分析
机械运输方案确定后,考虑3条胶带输送机是双矿集团也是在黑龙江省四个矿业集团首次应用,没有成型的经验。经反复调研和考察,拟定了以下四种方案:①直接起动;②在减速机和电机之间加入液力偶合器起动;③采用防爆软起动;④采用防爆变频器起动。
1.1 技术比较
⑴直接起动,转矩大,但力的传导不均,尾部反应慢,在皮带底部有堆积现象。
⑵偶合器起动,皮带机慢慢起动,当达到一定转矩时皮带开始运转,而且起动过程中出现打滑现象,造成安全隐患。
⑶采用防爆软起动,皮带机空载时起动平稳,转矩降低,减少冲击,延长电机、胶带机、机械系统的使用寿命,但重载时需突跳,对胶带机冲击较大。
⑷采用防爆变频器(见图1)时,调速范围广,起动转矩不变,可以在重量载下缓慢起动,起动安全可靠,对于双电机拖动同步性能好,在匹配煤流传感器后,可自动依据煤流大小自动调速,一般可节约电能,并且电机功率因数有明显提高。
图1 防爆变频器起动示意图
1.2 综合成本的比较
⑴电动机+ 减速器直接起动初期投入费用不高,但维护费用大。
⑵电动机+ 液力偶合器+ 减速器,初期投入不太高,维护费用较大。另外因设备处于回风巷内道,液力偶合器维护不好常常漏油,有很大的安全隐患。
⑶软起动电动机+减速器,初期投入费用居中,维护费用相比前两种要少,能满足使用要求。
⑷变频器+电动机+减速器,初期投入费用较高,维护费用最低,可调整运行速度,仅从带电一项上就可逐步收回成本。
综上所述,应用变频器是最好的一种方式。
2 应用变频器起动分析
胶带输送机技术参数如下:
功率/ kW 2×110
带速/ m·min- 1 3.15
带长/ m 1620,1580,1330
电压/ V 660
带宽/ mm 800
开机工作制:年工作300 d,每天18 h,效率为80%,应用变频器年节约电
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