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DCS自动控制系统与变频器的电磁兼容

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  1引言

  变频器的应用日益普及,为各行业的工业自动化控制提供了良好的生产及工艺效益。但随着自动化程度的不断提高,自动化设备对电源污染的程度也越来越深,相应的对自动控制系统的干扰也越来越强,对电源滤波、净化,取得相对稳定的绿色电源的要求也越来越高。

  国际上对电磁兼容(EMC或EMI)的设计及应用已有比较明确的法律及法规,对电子设备的干扰及被干扰、电源的谐波含量都有明确的规定。由于我国电子设备的自动化发展相对较慢,对其谐波含量对电网的污染还没有一定的认识,因此这一方面的认知还没有发展到法律化的程度。但是,在一些工业生产自动化程度相对较高的场合,电磁兼容的意义已相对明显,有些电子设备对电磁干扰非常的敏感,已至于无法正常工作。

  2发酵车间自动控制系统简介

  采用北京全自动DCS控制系统,对每台发酵罐的温度、压力、酸碱度(PH值)进行全方位监控,并对发酵过程中的补料、出料,包括加糖、苯乙酸、加氨等进行全自动操作,有三个传感器进行检测,发出电信号至微机控制系统。由微机控制系统根据检测的电压(或电流)值适时发出脉冲信号(+5V),去控制电磁阀的开闭(电磁阀工作电压为+24V),来实现进出料的补给。这样每台发酵罐就有三项进出料控制的六个电磁阀,三个传感器,两块检测仪表,在微机上全部实行远距离监控,并将全部数据全面显示于一面大屏幕墙上。全车间共有18个发酵罐。由此可想而知该类系统结构庞大,控制繁杂,布线稠密,安装时考虑必须十分周到、细致。

  3电磁干扰问题分析及解决方法

  由于用户已试用了一台变频器,根据更换皮带轮,调整电机转速,对用变频器节能已有一定的认识,因此决定安装我公司的变频器,以实现节能增效的目的。

  我们在第一次安装变频器时,由于未考虑到电磁兼容的严重性,变频器开机后干扰原控制系统,在微机上多台发酵罐发出报警信号,后来加了输入、输出电抗器,也没能解决问题。后来我们观察用户原应用的变频器,他采用了济南菲奥特电子设备有限公司生产的变频器输入端及输出端专用电源滤波器,已正常运行一年,于是制药厂建议我公司购买该类同型号的电源滤波器。

  变频器输入端电源滤波器是采用高导磁率的铁氧体磁心及铁粉芯,配接一定的电容,构成LC滤波器,将变频器产生的高次谐波(在某一频带内的)滤掉,而使临近或同一电网工作的电器设备不受干扰,能够正常工作。其原理图如图1所示。

  

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