碧波液压网 欢迎你,游客。 登录 注册

系统控制炼钢工序提高成分命中率

版权信息:站内文章仅供学习与参考,如触及到您的版权信息,请与本站联系。
液压导航网

  

  

  马鞍山钢股份有限公司第一钢轧总厂(以下简称马钢一钢轧)有铁水脱硫站、120 t转炉、LF各两座,所炼钢水供两条薄板坯生产线,年产量250万t,主要钢种是低碳、低磷、低硫的优质品种钢。2004年正式投产后,每月都有数十次钢水成分不合格的质量问题,主要是碳、磷、硫超标和温度波动造成连铸拒浇而回炉,损失巨大,一度成为制约生产的瓶颈,2005年以来,通过系统控制炼钢工序并采用新技术和措施,优化铁水脱硫、转炉炼钢、LF精炼工序控制,提高终点成分命中率,确保和稳定薄板坯生产,取得了显著的经济效益。

  1 工艺流程与工序特点

  1.1 工艺流程

  马钢一钢轧工艺流程为:铁水倒罐一铁水预处理一转炉顶底复吹一吹氩+LF精炼一薄板坯连铸。

  1.2 工序特点

  铁水预处理:采用单喷颗粒镁和复合喷吹2种脱硫工艺,脱硫能力强,可将铁水中硫处理至ω(S)≤0.005%,甚至0.002%,关键操作要求扒渣干净。优化目标是在规定时间内,把铁水中硫降下来并扒渣干净,同时减小铁损与温降。

  顶底复吹转炉:脱碳、脱磷能力强,升温快,但脱硫率低,特别是在冶炼低碳、低磷、低硫优质钢时,人工经验控制一次终点命中率低,不倒炉直接出钢只有30%左右,需要多次取样测温补吹,才能命中出钢,造成冶炼时间长,钢巾氧质量分数极不稳定,可达0.10%以上,吹损大消耗高;并且转炉出钢挡渣效果不理想,部分炉次下渣量大。优化目标是提高转炉终点一次命中率和挡渣效果,缩短转炉冶炼周期,为下道工序操作创造条件,是稳定生产的基础。

  吹氩+LF精炼:脱氧、脱硫、去夹杂和调温功能强,但若操作不当或下渣严重易造成钢水增碳、增氮、回磷等质量问题和消耗增加。优化目标是确保成分合格,温度稳定,质量优良的钢水供薄板坯连铸,是提高钢质量的关键工序。各工序的主要功能及特点见表1。

  

  2影响生产的原因分析

  2004年8月至2005年7月铁水预处理、转炉、LF的各种问题导致连铸断浇,造成钢水回炉32198 t的原因见表4。

  

  由表4可知,C、P、S超标占73.3%是影响生产的主要原因,也说明铁水预处理、转炉、LF各工序保障能力需极待加强。

  (1)钢水在LF出站时,ω(S)>0.010%被拒浇有58次。其中:①转炉终点命中率低,多次补吹,冶炼时间长,钢水紧张,造成在LF没有足够时间进行操作有24次;②转炉终点ω(S)=0.015%~0.030%,但下渣严重,造成在LF造渣困难,还引起回磷超标有18次;③转炉出钢终点硫偏高(硼(S)>0.030%)有12次,在LF无足够时间多次造渣脱硫,④另有4次因LF本身操作不当影响生产。

你没有登陆,无法阅读全文内容

您需要 登录 才可以查看,没有帐号? 立即注册

标签:
点赞   收藏

相关文章

发表评论

请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。

用户名: 验证码: 看不清?点击更换

最新评论