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密封件的损坏对液压设备维修的影响

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  机械加工行业中,液压传动使用十分广泛,如各类半自动液压机床等。这些机床在运用过程中,常常出现比方冲击、匍匐等缺点,确诊修补时,往往在液压控制元件(如各类泵、阀)上找不到缺点原因,致使修补作业陷入困境。而zui终此类缺点仍是常在实行元件上找到原因,即油缸活塞密封元件严峻磨损所构成的。该类现象尤以“O”形密封圈见多。

  实例1:某一CB3463-1程控六角转塔半自动车床,在运用过程中,出现了转塔刀架进给速度无法调整的缺点现象,截止阀2关闭后仍有匍匐、前冲,而且一向到油缸底部才华间断,机床无法正常运用。

  检测与修补:检查全部液压控制元件,尤其是调速元件均没发现任何问题。替换了部分调速阀,缺点仍未消除。后通过拆检油缸发现活塞“O”形密封圈严峻磨损,使油缸两腔液压油互窜所构成的。剖析其原因,由于“O”形密封圈磨损后,油缸有杆腔与无杆腔空地增大互通,当关闭调速阀3或截止阀2时,就等于切断了油缸有杆腔的回油路。从理论上讲,压力油进入油缸无杆腔时,在活塞上构成一个推力F无,使活塞发作向有杆腔移动的趋势,由于油缸有杆腔回油关断,腔内油液迅速构成背压,使活塞两头受力平衡而静止不动,此刻F有=F无,而无腔油液压力因活塞受力面积不同而不同,即P有>P无。在实践中,因油缸两腔构成空地互通,油缸腔内压力油有从高压区向低压区活动的趋势,活动一发作,腔内压力P有下降,P无升高,作用在活塞两头的推力F无>F有,活塞失去平衡向有杆腔移动寻找新的平衡点。如此往复,活塞一向移动到有外力阻遏才华间断。上述现象的发作给机床的修补作业带来了很大影响,替换油缸活塞“O”形密封圈后,机床缺点消除,运行康复正常。

  实例2:某一CE7120液压仿形车床,在作业中出现仿形刀架引刀下行转纵向进给切削时冲刀,致使打刀、废活现象频发,机床无法正常作业。

  检测与修补:检查各液压控制元件均无缺点,修补作业一时进入盲区。拆检刀架纵向油缸,发现活塞油封“O”形密封圈外圆现已磨平,同时发现活塞外圆尺度不合要求(属机床制造原因),直径方向小于规范尺度0.8mm,活塞和油缸体空地很大,导致纵向油缸两腔互通窜油。修补时,替换了合格的活塞以及“O”形密封圈后机床冲刀缺点扫除。剖析其原因是在仿形刀架引刀下行到位的瞬间,刀架全体受一个冲力F’,该力分化后有一个水平推力F’1作用于纵向油缸活塞杆上,与此同时,电磁阀34E1-25B作业,纵向油缸有杆腔接通压力油,无杆腔接通调速阀回油路,活塞有杆腔受力F由两部分完结,一为F’1,另一为F1=A1P1,其间A1为无杆腔的受力面积,那么F=F’1+F1。正常情况下,活塞在力F的作用下开始向无杆腔移动,由于液压油的不可压缩性,无杆腔内液压油压力急骤升高给活塞构成背压,活塞受力平衡按调速阀调定速度平稳走刀。该瞬间因有%F’1的作用,纵向油缸腔内压力P2就会大于P1。实践中,油缸两腔因空地窜通,在P2>P1的瞬间,液压油有从高压区无杆腔向低压区有杆腔活动的趋势,活动一旦发作,P2下降,P1升高,F1增大,活塞受力失去平衡,活塞带动刀架快速向无杆腔方向移动。而瞬间往后,因仿形刀架下行结束,作用在纵向油缸活塞上的水平推力F’1自行消失,活塞快速移动结束,刀架走刀趋于平稳,冲刀现象结束。

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标签: 密封件 机床
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