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高压变频器在冲渣泵调速系统中的应用研究

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  0 引言

  随着电价的不断上涨和节能环保需要,钢铁制造行业改善工艺、节能降耗势在必行。尤其是己经运行了十几年的老电动机,如何进行设备改造、提高设备的自动化水平和运行效率、降低用电损耗是钢铁企业持续发展的关键。目前,钢铁生产企业辅机能耗高,严重制约了经济效益的提高。特别是在钢铁行业广泛应用的泵类负载,占整个用电设备能耗的4O%左右。随着市场经济的发展和自动化水平的提升,智能化程度的提高,采用高压变频器对泵类负载进行速度控制。对改进_T艺、提高产品质量有好处,满足节能和设备经济运行的要求,是可持续发展的必然趋势。对泵类负载进行调速控制的好处很多。从应用实例看,大多已取得了较好的效果,有的节能高达30%~40%。大幅度降低了生产成本,提高了自动化程度,且有利于泵机和管网的降压运行,减少了渗漏、爆管,可延长设备使用寿命。

  本文以某钢铁厂为例,阐述了该钢铁厂对高炉冲渣水泵利用变频调速技术,对原来始终在工频运行的工况进行改造,同时分析了工艺设计人对整个变频调速系统监控软件的设计。该系统在该钢铁厂实际生产中,具有良好的节能效果和可靠稳定的控制方式,本文的应用研究对今后类似系统的改造具有借鉴作用。

  1 变频调速监控系统总体设计

  1.1 需求分析

  高炉冶炼铁水过程中产生大量的熔渣,通常是用大流量的中压水将其降温并冲散,同时输送到水渣池回收,作为炼铁生产的副产品? 目前冲渣电机运行方式为工频运行,只能通过闸板阀门的开和关来调节水的流量和压力,以满足出渣工艺要求。由于电机频繁启动与停机,机组阀门都必须随之频繁地关闭与开启,从而使冲渣泵阀门的使用寿命及运行可靠性大幅度降低,若保持机组不停机器原__I=况运行,就浪费了大量的电能,因此对冲渣泵系统实行节能改造势在必行[1]。

  由此该钢铁厂决定对2台鼠笼式异步电机从工频运行方式改造为变频调速运行方式,2台电机参数见表1。由于高炉生产是不间断的,一般情况下每天出铁12-l5次,在高炉出铁前、后各放1次渣,2次出渣时间间隔约为30min。在此时问内要求冲渣系统的冲渣泵满负荷工作,其余时间冲渣泵只需保持约30% 水流量防止管道堵塞即可。这就要求在出渣时,变频器能将频率变为50Hz,以保证冲渣泵满负荷丁作;在出渣间隔期,变频器将频率调整为25Hz左右,以维持所需的水流量。

  由于直接操作变频器过于专业化,且存在操作不方便,直观性差,无法满足埘所需要的参数进行实时监控,所以整个变频调速系统要求采用人机界面友好的上位软件,对变频调速系统进行监视操作,能监视到当前运行电压、电流、频率和功率;并且能实现基本启停操作以及对当前运行频率进行调整。同时整个高压变频调速系统必须满足以下几点要求:

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