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150m3/h空分设备液面计堵塞分析与改进

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    一、堵塞现象的出现

    我厂使用小制氧机已有40年的历史,在1984年和1986年先后上两套杭氧产KFON-150/600型制氧机取代原苏式制氧机。在长期的使用过程中,经常发现CCI.液氧液面计因管路填塞而失效。当被迫采用反吹等方法时,收效又甚微。

    众所周知,液氧液面i!·是空分塔重要的安全装置之一,是空分行业操作调节的重要指标和依据。没有液面计这只“眼睛”,轻者靠高压来保持高液氧液面,维持短时间生产(而且易发生严重后果,我J一1984年就曾发生严重事故);重者需停车重新加热吹扫。这样,不仅水、电、汽消耗猛增,经济上造成浪费,而且影响了全厂生产。

    二、堵塞原因的分析

    1992年,我们就此间题曾与兄弟单位联合探讨、攻关,最终见效甚微。是何原因造成液面计堵塞,只能解释为大量的CCI;和少量的油污所致。

    后来,在进行空分塔加热吹扫过程中,我们发现由液面计下阀中吹出的加热气体中,没有油污痕迹,却有较多的CCI‘气体,甚至有液体Ccl‘吹出。塔中Ccl‘唯一来源只有液面计,加之严格控制工艺指标250~350mmCcl‘,故只靠液面差压,不可能将Ccl‘进入上、下阀管中。终究是什么原因造成的?针对这一问题,我们进一步做分析和观察,又发现堵塞现象夏季明显高于冬季。最终得出结论:液面计中CCI‘进入了上、下阀管中,受冷后凝固,堵塞表管,造成液氧液面计失灵。

    查阅化工手册,从卤代烃蒸汽压图(1atm大气条件下)得出如表1。

    也就是说Ccl4比水易挥发(4~6倍),尤其是在0.05MPa、O299.2%的氧气中,CCI4蒸汽压占总压的20%以上。

    具体机理为液体Ccl4蒸发到氧气中,由气体的扩散作用移到上、下表管中,在塔中受到深冷的影响(一100℃以下)由气体凝结成固态(CCI4;的冰点为一22.8℃)。也就是说,外界温度越高,Ccl4在塔中表管内侧凝结速度越快,故而造成了液氧液面计的堵塞,使之失灵。

    三、解决的办法

    解决以上问题的方法有两种:

    1.选用密度与CCI4相似的介质(1.633),同时应该具有佛点高、饱和蒸汽压极小、化学性质相当稳定、与氧气不发生反应、来源广、毒性较小等特性。

    2.选用一种以i氧作介质传递压差的装置,同时要适应范围广(压力、温度),价格合理,易维修。

    围绕以上两种方法,我们做了尝试。第一种方法困难较大,主要是化学稳定性差;第二种方法通过查阅资料认为可行。

    我们选用DDZ月l型差压变送器,它利用力平衡原理,可以连续测最液位压差,能将被测参数转换为4~20mA的直流电信一号输出,己经国家鉴定取得防爆合格证书。为防止氧和仪表的膜盒因长时IbJ接触,与膜盒中250#苯甲基硅油发生危险,我们选用了材质IGr18NigTi的膜盒体。I司时考虑到液空液位测量压力(0.45~0.56MPa),选用耐压较高的型号。鉴于液氧液面在全量程l讨为500mmCCI4,比重CCl4=1.633,g=9.8,压差为Δp=hdg=8kPa。因此我们选用了DDZ一Ⅲ型差压变送器,其耐压6。4MPa,量程一14kPa~0,电流4~20mA,使用温度一25~80℃。

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