09E自动变速器液力变矩器锁止离合器电液控制分析
ZF公司生产的5档自动变速器01V和01L将会逐渐退出市场,并将被新型的6档自动变速器09E所取代.09E变速器型式为电液控制6档行星齿轮机构,装配液力变矩器并带有可调节控制的变矩器锁止离合器.作为维修人员,应熟悉变矩器锁止离合器的电液控制过程,以便于维修变速器时故障的分析与诊断.
电液控系统液压支架再制造升级维修工艺浅析
本文详细阐述了液压支架修理的3种方式以及维修过程中的各个生产环节流程,重点阐述了各个流程需要注意的事项。通过再制造技术使修复后的液压支架性能接近新制造产品性能。在支架大修改电液控制过程中,按照再制造技术标准组织生产,大大提高了液压支架修复后的质量,保障了井下使用可靠,保障了安全生产。
取料机斗轮液压系统故障分析与处理
本文通过查阅相关的取料机斗轮液压系统资料和对现场的故障现象的追踪和实时观察检测,确定了斗轮取料机液压马达系统作业中突然停机的故障是液压泵上电磁控制阀线圈损坏导致的,排除了其他液压系统元件损坏的原因导致的马达停机故障,然后采用电磁线圈互换的方式,使用较少的资金投入来解决了这一故障问题,从而确保了工作中设备安全和生产作业任务顺利完成。
一种液压绞车系统抖动问题处理分析
该文根据一种常规的液压绞车系统原理,结合其在空载工作过程中出现的抖动问题,采用电液控制系统仿真分析,找到问题根源并制订三种防抖动处理措施,仿真结果表明,这三种方案均能解决空载抖动问题,实际应用时按第三种方案实施,经测试验证有效解决了抖动,该方法在一定程度上对液压绞车系统的平稳性提升具有借鉴意义和参考价值。
高速响应电磁阀的研究
高速响应电磁阀是电液控制系统最基本、最关键的元件之一,它的性能指标和工作可靠性对整个电源系统有较大的影响。本文设计了一种新型结构的电磁阀,并对电磁阀的结构设计和设计中有关问题进行了具体的分析和研究。本文的电磁阀已得到实际应用。
一种无人转运小车的电液控制系统设计与应用
针对物流系统自动化控制需求,设计一款基于PLC和液压控制技术的无人转运小车,使在货物运输时其具有自动扫描、自动分拣、自动转运的功能,提高了货物在传送带和立体货架仓库之间的转运效率和智能化程度。介绍了无人转运小车工作环境、基本组成结构、控制要求及组件,重点分析了无人转运小车工作流程、液压系统设计、PLC控制系统选型及安装,并利用触摸屏软件进行仿真实验。实验数据验证了该控制系统下无人转运小车的工作性能良好及控制系统设计合理性,能够满足实际生产的要求。
连续管作业机张紧力电液控制系统的设计及应用
常规的连续管作业机张紧力通过手动控制滚筒与注入头之间速度匹配控制实现,由于人为因素难以实现滚筒与注入头之间稳定的张紧力控制。该文设计的连续管作业机张紧力电液控制系统引入PLC控制技术,采用电液负荷传感控制模式,实现了滚筒与注入头之间连续管张紧力的自适应控制。应用实践表明:该系统运行平稳,操作简单,性能可靠,延长了连续管的使用寿命。
基于电液控制的ZR360注入头研制
为减轻操作人员劳动强度降低作业风险提高注入头的自动化和智能化控制水平研制了电液控制式ZR360注入头.该注 入头导向架采用液压缸作为执行元件实现了导向架的远程控制.注入头控制系统采用电液控制技术实现夹紧力和张紧力根据注 入头载荷变化的自适应控制.试验结果表明:各项技术指标均满足设计要求运行稳定、操作简单性能可靠.该注入头的研制有利 于推动连续管装备的自动化和智能化发展.
电液控制的销齿翻车机液压传动系统设计
目前销齿翻车机控制系统主要采用机械联动或者是机电结合使用,文中研究机电液一体化技术,采用集中液压站控制实现动作的无级调速,为后续的使用寿命提供理论依据。
高精度高压乳化液反冲过滤站的研制
煤矿生产是在井下恶劣环境下作业的,污染直接严重影响煤矿液压生产作业系统性能的使用性,研发、使用反流冲洗过滤站,可以对液压生产作业系统自身滤芯进行清洗,有限控制污染对液压生产作业系统的影响,提高液压生产作业系统的实际使用寿命和可靠性。