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浅析螺钉断裂失效原因与螺钉性能等级关系

作者: 段美姣 邓智 张成成 张帅 尹粤卿 来源:家电科技 日期: 2023-01-15 人气:167
浅析螺钉断裂失效原因与螺钉性能等级关系
SWRCH22A盘条生产的十字盘头螺钉在实际生产时发生断裂失效,通过对螺钉进行成分测定、机械性能测试、强度校核,得出造成螺钉断裂的主要原因为螺钉选型不合理,螺钉实际受力超出安全许用应力值使得螺钉屈服断裂。因此从生产、结构和使用等方面提出了改善建议。

镀锌螺钉断裂分析

作者: 王挺 李振华 来源:理化检验(物理分册) 日期: 2022-12-24 人气:194
镀锌螺钉断裂分析
一批M6mm内六角镀锌螺钉在安装后运行基本正常,但经一段时间试车后头部发生断裂。通过化学成分分析、硬度测试、宏观和微观检验对断裂原因进行了分析。结果表明螺钉断裂为氢脆引起的延迟断裂;主要原因是烘箱中的一条电阻丝断裂,使烘箱内温度不均匀,导致电镀过程中渗入的氢未彻底去除;次要原因是螺钉硬度偏高,增大了氢脆敏感性,最终导致了螺钉的断裂。

液压元件联接螺钉的可靠性设计法

作者: 张利平 来源:工程机械 日期: 2022-11-21 人气:137
液压元件联接螺钉的可靠性设计法
本文论述了液压元件联接螺钉的可靠性设计方法,以试验机加载液压缸缸盖联接螺钉设计为例,说明了该方法的具体应用。

液压泵的日常养护

作者: 闫淑侠 来源:乡村科技 日期: 2022-11-01 人气:50
液压泵的日常养护
日常注意检查液压泵的紧固件,如螺钉等是否松动,安装管路接口等是否漏油。需经常清洁油封处,以免影响机械的使用寿命。

螺钉装配应力及应力松弛对压力伺服阀零位影响

作者: 江裕雷 朱玉川 葛声宏 周振锋 来源:南京航空航天大学学报 日期: 2021-07-15 人气:96
螺钉装配应力及应力松弛对压力伺服阀零位影响
力矩马达的螺钉装配应力及其应力松弛会影响压力伺服阀零位及其前置级压力输出性能,为量化分析该影响规律,基于ABAQUS有限元软件对压力伺服阀力矩马达进行装配应力分析,研究力矩马达螺钉装配应力及不同位置螺钉装配应力松弛对压力伺服阀4个零位气隙值的影响。进一步建立压力伺服阀数学模型,在MATLAB/Simulink中搭建的压力伺服阀非线性集总参数仿真模型,以不同位置螺钉应力松弛引起的4个零位气隙变化值作为仿真输入,分析力矩马达装配螺钉应力松弛对伺服阀零位及前置级输出压差的影响。得到对称及非对称位置螺钉应力松弛对压力伺服阀零位及前置级输出压差的影响规律,为压力伺服阀中的螺钉装配工艺改进以及零漂故障诊断提供了理论支撑。

车载液压阀块螺钉氢脆断裂分析与处理

作者: 张阿玲 滕达 谭技 冯海青 凡宇 来源:机械工程与自动化 日期: 2021-05-30 人气:112
车载液压阀块螺钉氢脆断裂分析与处理
针对大功率移动泵站的车载液压阀块安装螺钉出现的断裂故障进行定位排查分析,发现了螺钉的氢脆现象及其对液压系统正常工作的影响,制定了安装螺钉的改进措施并进行了试验验证,有效解决了螺钉断裂的问题。

一种验证预涂胶螺钉防松性能的振动试验方法

作者: 邓智 来源:机械工程师 日期: 2020-10-06 人气:87
一种验证预涂胶螺钉防松性能的振动试验方法
针对验证预涂胶螺钉防松性能的振动试验方法进行了探讨与研究,确定了一种有效的螺钉防松性能振动试验方法。

液压动力油缸密封螺钉的概率设计研究

作者: 张利平 来源:机械设计与制造 日期: 2020-04-24 人气:209
液压动力油缸密封螺钉的概率设计研究
根据机械概率设计基本原理,建立了液压动力油缸密封螺钉的概率设计表达式,相应给出求解方法。实例计算和加载试验表明,概率设计的油缸密封螺钉直径比常规设计大大减小,且密封可靠。

数控车床液压卡盘软爪车削夹具

作者: 刘宝珠 来源:工具技术 日期: 2019-08-20 人气:106
数控车床液压卡盘软爪车削夹具
数控车床一般用液压卡盘夹持工件.液压卡盘通常都配有不淬火的卡爪,即软爪.软爪分内夹和外夹两种形式,卡盘闭合时夹紧工件的软爪为内夹式软爪,卡盘张开时撑紧工件的软爪为外夹式软爪.如图1所示,软爪1是以端面齿槽与卡爪座3定位,通过螺钉和卡爪座中的T型螺母2固定在卡爪座3上.液压卡盘工作时,软爪在卡爪座的带动下,做闭合或张开运动,将工件夹紧或松开.夹持不同工件时,通过改变软爪在卡爪座上的位置改变液压卡盘的夹持尺寸.

小拖液压制动故障的诊断与排除

作者: 金保海 张建平 吴安民 来源:农机使用与维修 日期: 2019-08-17 人气:135
小拖液压制动故障的诊断与排除
1.液压制动无力或疲软 这是由于制动管路或制动分泵中有残余气体造成的。处理方法:停车熄火,将管路中的残余气体全被挤压到装在车轮内的制动分泵中,一人踩住踏板,另一人将分泵的放气螺钉拧松,使残余气体由分泵的放气孔中排出。重复上述动作1~2次,直到残余气体全被排净,然后拧紧放气螺钉。按此法再排净其它分泵中的气体即可。
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