碧波液压网 欢迎你,游客。 登录 注册

150 t钢水包扩容减重研究

作者: 姚轶夫 来源:机械工程师 日期: 2024-12-27 人气:171
150 t钢水包扩容减重研究
针对某炼钢厂150 t精炼钢水包扩容到165 t后的初步设计超重问题,采用热机耦合有限元方法,考虑吊运、底部坐包和耳轴箱坐包3种工况,计算了初步设计钢包的温度场和热机耦合应力场。依据计算结果,进行了3轮减重优化分析。在每一轮分析中,根据耦合应力和温度分布分析结果,逐步优化钢包结构和尺寸。最终,使钢包外璧最高温度控制在340℃以下,最大耦合应力控制在265 MPa以下,耐火层最大耦合应力控制在20 MPa以下。通过选用高强度、抗热蠕变钢材制造钢包结构,使用减重优化设计降低钢包质量10.2 t,满足了不改造或更换吊运装置和钢水加盖机构的要求,现场运行良好。该研究为提高钢包扩容能力的相关技术水平提供了重要的依据。

钢包滑动水口液压系统的局部改造

作者: 宋亚林 来源:鄂州大学学报 日期: 2022-09-02 人气:79
钢包滑动水口液压系统的局部改造
文章介绍了钢包滑动水口液压系统的工作原理,在分析了该系统的故障原因后,提出了对该液压系统的多项改造措施。

新型钢包整体温度场和应力场三维数值模拟

作者: 崔建军 张莉 徐宏 廖礼宝 来源:玻璃 日期: 2022-06-22 人气:10
新型钢包整体温度场和应力场三维数值模拟
针对新型300t钢包,采用三维有限元数值模拟的方法研究了包壳的整体温度场分布。重点研究了包壳外表面高度方向、桶体与包底连接环焊缝处的温度分布以及钢包一些辅助结构对包壳温度场的影响,从而掌握钢包包壳温度场的分布规律,为新型钢包的日常维护以及如何延长钢包的使用寿命等方面的工作提供一定的依据。

钢包升降液压缸下滑故障分析与处理

作者: 王训安 解通护 王亚强 来源:山西冶金 日期: 2021-11-12 人气:193
钢包升降液压缸下滑故障分析与处理
针对连铸机生产过程中钢包下滑现象,结合钢包升降液压缸控制原理图,逐一排查可能的故障点,最终确定故障原因是溢流阀组合垫失效。根据组合垫失效的原因,提出采用紫铜垫圈代替组合垫和采用回转台叉臂上升接包代替天车下降受包这两个解决措施,措施实施后,故障得到有效解决。

大型钢包铁包(铁水罐)耳轴的分析

作者: 路学 来源:机械工程师 日期: 2021-03-18 人气:225
大型钢包铁包(铁水罐)耳轴的分析
阐述了钢包和铁水罐耳轴的设计思路。从设计的角度出发,对耳轴的结构特点进行了介绍,并就其材质的选择和强度的计算进行了综合分析。

70t钢包单吹氩流场数值模拟

作者: 王宁峰 李晓红 贾红光 来源:机械工程师 日期: 2021-02-20 人气:119
70t钢包单吹氩流场数值模拟
通过数值模拟分析70t钢包单孔底吹氩流场,与水模型试验对比发现试验的弱流区与模拟预测一致,根据模拟分析了不同流量下的流场变化。

钢水包耐火层热应力分析

作者: 陈德亮 贾晓义 姚轶夫 来源:机械工程师 日期: 2021-02-02 人气:71
钢水包耐火层热应力分析
综合考虑钢水包温度载荷和多接触面弹性接触载荷,建立了复杂空间结构钢水包的三维多接触面热弹性接触有限元分析模型,对易耗损的耐火层进行了热应力分析。计算结果表明,耐火层产生了较高的热应力,最大为89MPa。耐火层的包身与包底内壁交界是强度危险区,耳轴与耳轴箱交界处热应力较高,温度是外壁最高处,同样是强度危险区。

钢包长水口机械手液压系统故障分析与处理

作者: 于占泉 张芙丽 来源:机床与液压 日期: 2019-12-19 人气:114
钢包长水口机械手液压系统故障分析与处理
分析连铸机钢包长水口机械手液压系统的工作原理,针对该液压系统长水口机械手悬臂在工作中出现的下滑故障现象进行了分析及处理,很好地解决了设备上的难题,确保浇钢作业安全。

钢包滑动水口液压系统的改造

作者: 温芙蓉 来源:液压与气动 日期: 2019-11-18 人气:114
钢包滑动水口液压系统的改造
1 前言 太钢一钢厂60 t钢包水口液压站是用来调节钢包的滑板完成滑板的启闭的.与主体设备配套的液压系统经过1年多的运行在使用过程中发现系统配置不能完全适应工况需求另外从操作维修的角度上也有许多不便为此我们对系统进行了改造.

钢包机械手液压系统故障分析和改进

作者: 胡小刚 夏飞 王文胜 袁坤 游桂良 来源:中国设备工程 日期: 2019-07-30 人气:83
钢包机械手液压系统故障分析和改进
连铸钢包机械手是用于固定大包长水口使钢水能正常引入中间包的重要设备。该机械手是依靠液压系统作驱动完成动作,原系统设计的机械手液压系统在使用过程中反复出现故障,尤其是浇铸过程中机械手悬臂下滑的现象频频发生,造成大包浇铸失败或有害气体混入钢水中影响钢水质量。本文对原液压系统的各个工况进行阐述,同时对出现的故障进行了描述,对产生原因进行分析,最后提出了对该系统的改进方法,实践证明改进后的液压系统故障率明显减少,制作、维护成本更低,能够确保生产顺利进行。
    共2页/16条