碧波液压网 欢迎你,游客。 登录 注册

ControlLogix系统在石家庄地表水厂的应用

版权信息:站内文章仅供学习与参考,如触及到您的版权信息,请与本站联系。

  

  1 引 言

  石家庄市供水总公司地表水厂是1996年建成投产的自动化程度很高的地表水厂。水厂设计生产能力日产水30万吨。原 PLC自控系统已运行10年,现已非主流产品,无法实现自身的升级换代和扩展,而且备件货源逐步枯竭。随着设备存续周期的临近,不排除出现大面积故障的可能,进而直接导致控制系统的局部或整体瘫痪。在这种严峻形势下,对PLC自控系统进行改造势在必行。

  地表水厂担当着石家庄市供水任务的半壁江山,只有改造工程成功完成,才能保证地表水厂生产顺利进行。从某种意义上讲,工程的顺利与否是关乎国计民生的大事;同时将为水行业自控系统的改造开辟成功的先河。

  改造工程选用稳定性、扩充性、先进性和兼容性俱佳的罗克韦尔公司的ControlLogix系列PLC产品作为本次改造的主力自控产品。目前改造工程取得了前所未有的成效,开创了多项技术创新先河。在送水泵房实现了变频调速恒压供水的设计要求,在保证供水管网压力恒定的前提下,仅节电一项一年就可以为水厂节约开支约70万元。同时成功地实现了ControlLogix系统与第三方设备的Modbus通讯,特别是远程的两个取水管理站与中控室之间的数据通讯,采用无线Modbus的方式实现ControlLogix系统与第三方设备之间的通讯,成为整个工程的亮点。改造过程中新PLC系统与旧PLC系统(SquareD自控设备)之间的数据交换采用OPC服务器的方式加以实现,这样既保证了整个水厂的日常制水生产不被中断,又为用户节省了采用过渡硬件设备所需要的投资。两套自控系统自始至终保证数据互联互通,在一般的技术改造工程中是很少见的。使用这种技术,可以保证两套系统真正实现无缝割接。

  2PLC自动控制系统的组成

  (1)系统简介

  根据水厂生产工艺及管理要求,在系统设计时以原系统的站点结构为依据,保留原有的6个主站、9个子站。6个主站采用ControlLogix系列PLC;9个子站采用CompactLogix系列PLC,厂区内主干网以及主站与子站之间均采用ControlNet冗余网络,上位机及触摸屏均挂在ControlNet冗余网络上。为保证信号的稳定和介质的抗干扰性,在伴有高电压及大电流的区段选用光纤作为网络介质。厂区中控室与岗南取水管理站和黄壁庄取水管理站数据传输采用无线通讯的方式实现。

  (2)系统拓扑结构

  图1为八水厂自控系统拓扑图。 

  图1 八水厂自控系统拓扑图

  3变频调速恒压供水系统

  石家庄地表水厂清水泵房配备三台定速泵,三台变频调速泵。送水泵将两个清水池内的水通过两个出水管线输送到供水管网,原则上保持管网压力恒定。原PLC自控系统,由于未成功完成对变频调速泵的PID参数整定,调速泵的泵速未实现自动调节;加之其配泵方案的设计不适合国情,清水泵房的原PLC自控系统实际只完成数据采集功能,主要设备——送水泵一度处于手动状态,使变频调速恒压供水成为泡影。

你没有登陆,无法阅读全文内容

您需要 登录 才可以查看,没有帐号? 立即注册

标签: PLC
点赞   收藏

相关文章

发表评论

请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。

用户名: 验证码:

最新评论