絮凝磁分离一体机在热轧废水处理中的应用
1 前言
上海丽华特殊钢制品有限公司有2条热轧棒材生产线,在轧制生产过程中消耗冷却水达200m3/h以上,并且在冷却过程中带出大量氧化铁皮和润滑油。原来生产中仅靠沉淀池将冷却水中较大颗粒物沉淀后再循环使用,但冷却水经多次循环使用后,水中不易沉降的细小颗粒和油质不断积累使水质变得油黑。为保证冷却效果和减少油垢造成的不良作用,采取了部分排放高浓度废水和补充新鲜水稀释的方法,但由此造成环境污染严重,每年赔、罚款几十万元,因而导致工厂面临停产整顿,所以污水治理迫在眉睫。
2污水处理工艺
为控制水质实现零排污,需建立日处理量1200-1500m3的净水工程。该厂为此进行了招标,JL—絮凝磁分离一体机设备因具有占地小、投资省、能耗低、操作简便等优点而中标。混絮凝磁分离工艺流程及主要设备示于图1。
从沉淀池中抽出废水,加入混凝剂(PAC)后进入JL-絮凝磁分离一体机(简称JL-体机)中的反应器,在一定转速的旋涡中与后加入的絮凝剂(PAM)一起进行混絮凝反应。反应进行中,不断生成大团絮凝体,使水质变得清澈起来。水体以固液分明态进人磁分离器,由于絮凝团中含有许多细小铁质颗粒(为增强效果,废水中也可适量加入以铁元素为主的PF助剂),使絮凝体具有较强的顺磁性。在磁分离器中具有一定强度的磁场作用下,水中絮凝团纷纷被吸附到几个不断转动的吸附盘面上(固液分离瞬间完成),当吸附盘转出水面经榨泥辊到达一个角度时,盘面上的絮泥随即被铲下成泥饼排出机外。除去絮泥团后的清水则从另一个出口流出机外。整个水处理过程从污水进入JL-体机到清水流出机外的时间为3min。采用此种方法进行水质净化、污泥浓缩脱水处理效果显著。其水质对比见表1。
该工程使用处理水量为30m3/h的JL-体机2台。设备占地(含操作空间)25m2,设备价值46万元。单台装机容量小于3kW,运行时吨水耗电小于0.12kW,设备运行中既无噪音也不需反冲洗,操作简单。
3效益分析
使用污水处理设备后,污水不再外排,周边水环境大为改善。水质净化处理后循环使用,使轧制冷却效果获得改善,油垢显著减少,取水量减少95%,每天节水475m3,节约水费10.19万元/a;减少排污费9.17万元/a;回收氧化铁渣238t/a,价值11.90万元/a;运行成本电费3.99万元/a;处理药剂费11.88万元/a;操作人员工资福利1.5万元/a(1人兼管);设备折旧费3.07万元/a;年经济效益16.96万元。而且不需再交纳罚金和赔偿金,2年内即可全部收回投资。
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