优化精炼工艺生产SPHC钢的洁净度研究
目前,生产低碳铝镇静钢的工艺主要有以下几种:1)转炉→RH→连铸[1];2)转炉→CAS(ANS)→连铸;3)转炉→LF(钙处理)→中间包→连铸(CSP,FTSC)[2]。而国内某钢厂生产低碳铝镇静钢的工艺为:铁水预处理(脱硫) →120 t顶底复吹转炉→RH→LF(钙处理)→连铸,精炼过程采用RH→LF(钙处理)的目的是首先考虑到在LF精炼过程中增碳增硅,RH能够有效地脱气脱碳,去除Al203夹杂;其次为了防止Al203堵塞水口,影响钢液的可浇性,从而使工序顺行[3]。为了提高生产效率,节约成本,增强产品的市场竞争性,在保证钢的洁净度及质量的前提下,故简化生产工艺,采用铁水预处理(脱硫)→120 t顶底复吹转炉→RH(钙处理) →连铸进行生产低碳铝镇静钢SPHC洁净钢的工业试验。
本文对比原有工艺铁水预处理和简化后的工艺,通过现场取样及实验室分析检测,对其生产全过程钢的洁净度进行分析评价,为工厂后期进行大规模生产提供参考依据。
1 试验方法
1.1 生产工艺路线
某钢厂生产SPHC钢的工艺流程为:铁水预脱硫→120 t顶底复吹转炉→RH精炼→LF精炼(钙处理) →板坯连铸,其中RH平均处理时间为32 min,LF平均处理周期42 min,软吹12 min,升温速度4℃/min,板坯连铸机的浇铸断面为160 mm×1 230 mm;选取一个浇次的两炉(炉号为3-6256和3-6258),这2炉的工艺流程为铁水预处理(脱硫) →120 t顶底复吹转炉→RH→LF(钙处理) →连铸(以下简称RH→LF→CC工艺),另外一炉(炉号为2-6256)工艺流程为铁水预处理(脱硫) →120 t顶底复吹转炉→RH(钙处理) →连铸(以下简称RH→CC工艺)。
1.2 全过程系统取样和试样综合分析
分别在RH精炼后、LF精炼后、中间包和铸坯上进行系统取样,包括渣样、气体样和金相样。利用线切割将气体样加工成①5 mm×50 mm圆柱样,采用远红外脉冲法分析T.0和N含量;金相样加工成10 mm×10 mm×10 mm块样,粗磨、细磨和抛光后,采用光学显微镜,扫描电镜(SEM)和能谱仪(EDS)对金相样中的非金属显微夹杂物进行形貌和组成分析;金相样和渣样的化学成分采用常规的化学分析方法,对铸坯大型夹杂物采用大样电解分析;采用光学显微镜对金相样进行夹杂物的数量和尺寸分布进行统计。表1为SPHC钢化学成分要求,试验各炉次中间包钢水的主要化学成分如表2所示。
2 试验结果讨论
2.1 钢中T-O和N含量的变化
两种工艺各工序T.O含量和N含量的变化如图1和图2所示
从图1~图2可知,对于RH→LF→CC工艺,从RH精炼后到LF精炼后,钢中ω(T.0)有较大幅度的降低(22×10-6),而ω(N)增加14×10-6,表明LF精炼的脱氧效果很明显,但增氮比较严重,根据钢水吸氮机理分析,当钢液中ω(N)较低时((30~70)×10-6),无论大气分压多高,大气中的氮都不能穿过渣层而进入钢液[4],据此推断LF精炼过程中大幅度增氮主要因为吹氩流量和压强过大,钢液大面积裸露造成的;从LF精炼后到中间包过程中,ω(T.O)增加较多(19×10-6),而ω(N)几乎没有增加,原因在于在中间包浇铸过程中,由于中间包覆盖剂的碱度较低,钢液中的A1s与渣中的Si02反应,钢中的Al203含量增加,导致钢液的二次氧化,故ω(T.O)增加较多而ω(N)几乎没有增加;中间包一铸坯浇铸过程中钢水中ω(N)有小幅度的增加,为2×10-6,铸坯中ω(T.0)和ω(N)分别为20×10-6和25×10-6,达到了很高的洁净度水平,而对于RH→CC工艺,从RH精炼后到浇铸过程中,ω(T.O)有较大幅度的较少(12×10-6),而ω(N)增加了4×10-6,有可能存在空气引起的二次氧化,由于采用RH直上,没有经过LF精炼,相比RH→LF→CC工艺,铸坯中ω(N)较低,为17×10-6,而ω(T.O)较高,为23×10-6。对比两种工艺,都能满足SPHC钢对T.0和N含量的要求。
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