限矩型液力偶合器在离心式水泵上的应用与节能
一、应用节能实例
江苏丹化集团供水车间一台型号为20SH-19离心式水泵,改造前使用JS127—6电动机,功率185kW,转速980r/min ,额定电流343A,工作电流265~295A。其工作电流与额定电流之比约为0.8∶1,基本上属于“大马拉小车”。后用液力偶合器改造,电动机功率由原185kW降为160kW,额定电流由343A降为299A,工作电流由265~295A降为240~260A。取电流平均值计算,改造前平均工作电流为275A,改造后平均工作电流为255A,前后相差20A,则改造后比改造前每小时节电13.6kW·h,全年节电11.4万kW·h,以每千瓦时电价0.5元计算,全年节约电费5.7万元。所选用的YOX560液力偶合器不足8000元一台,整个改造费用低于2万元,仅用4个月的节电费用就收回了改造投资。
二、应用限矩型液力偶合器传动的节能原理
1. 轻载起动节能
由于液力偶合器解决了电动机起动困难问题,所以电动机近似带沉重载荷空载起动,因而起动电流低,起动时间短,对电网冲击小,起动过程耗电降低;起动时间越长,起动次数越频繁,使用液力偶合器传动越节能。下图为采用液力偶合器传动电动机起动节电示意图。
2.降低电动机装机容量节能
由于液力偶合器能解决大惯量机械难起动的问题,加之具有过载保护和隔离冲击扭振的功能,所以在设计选型时,无须有意加大电动机选型裕度。通常按下式选型即可。
式中 P2——工作机轴功率,单位为kW;
P8——偶合器额定功率,单位为kW;
Pd——电动机额定功率,单位为kW。
采用液力偶合器传动与刚性传动相比至少可降低一个电动机机座号,降低装机容量15%~25%。电动机机座号降低之后,其节能效果是明显的。
1)功率因数提高:功率因数提高可减少电源容量和导线截面,降低线路上的电压损失和电压波动,提高供电输送能力。
2)降低电动机空载损耗和总损耗:资料表明电动机下降一个机座号,总损耗平均下降4.8%。
3)电动机正常运行电流降低:传递同样功率,小规格电动机比大规格电动机的运行电流低。
3.过载保护节能
1)运行电流平稳,无过载时大电流冲击,平均运行电流降低。
2)选型时不用考虑电动机承受超载载荷的安全裕度,降低装机容量。
3)保护电动机和工作机在超载时不受损坏,降低了设备故障率,延长了设备使用寿命。
4.协调多动力机均衡驱动节能
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