MQ1350外圆磨床快进液压系统故障及消除办法
MQ1350是我公司早年购进的精加工机床,适于零件的批量生产,使用其不久即发生故障:(1)砂轮架快速进给爬行;(2)重复定位精度超差高达0.1~0.2mm;(3)手动进给反向空行程值高达0.5mm。以上故障的发生均无规律,曾多次造成产品报废。针对这种情况,我们进行了故障分析和调试,取得了良好效果。
1 故障分析
该机床进给系统滑动副是静压导轨,如图1所示。
首先确定爬行是静压导轨工作状态不良所致,经初步检查发现,在平导轨一侧的小孔节流阻尼螺钉1由于厂家装配质量问题已把油路堵死,使该侧导轨无润滑油供给,而V型导轨的静压润滑供油正常,两条导轨摩擦力相差悬殊,所以产生爬行现象。
在排除上述故障后对砂轮架外部进行检查,没有找到引起重复定位误差和反向空行程超差的原因。
同时在进一步试车时发现,当两侧导轨润滑油畅通后,砂轮架在进给时却产生振动。经仔细观察,初步确定振动原因是由于静压导轨副中的油膜振荡所致。从理论上分析,可将导轨副中油膜看成一弹性元件,在动态过程中由于系统在起动时自身的干扰,形成了自激振荡,其振形可简化为二阶阻尼简谐振动,它随时间延长逐渐趋于平稳。为消除故障,对静压导轨供油部分进行检查,发现在平导轨一侧,原设计用来产生静压导轨油腔压力差,以提高油膜刚度的小孔节流型阻尼螺钉漏装(螺钉阻尼孔径0.5mm)。补装上后继续试车,振动即消除。
图1 静压导轮示意图2 消除方法
在查找重复定位精度超差和手动空行程超差这两项故障原因时,对机床传动链进行了分析,故障可能发生在由两个46104 向心推力球轴承组成的丝杠定位系统或是消除传动螺母间隙机构。为此将砂轮架快速进给滑座吊起后进行检查。为了消除丝杠定位系统可能存在的游隙,首先对两个轴承(图2)的预紧力重新进行了调整,使装配后的轴承游隙不大于0.Olmm,并确保灵活。
图2 轴承组装配图 1.导向套 2.轴承套 3.花螺母 4.向心推力轴承 5.外垫圈 6.内垫圈 7.防松螺母 8.丝杆分析检查后的结果表明,故障虽反映在两项定位超差上,但实质却是传动螺母副的消除间隙机构失灵。由图3可看出,消除螺母间隙的动作是由一个消除间隙油缸来完成的。在分析的基础上进行模拟试验,当分别调节供油压力和流量,使两侧静压导轨的油膜悬浮抬起高度为0.005~0.Olmm时(用千分表测量),导轨呈静压状态,摩擦阻力很小,此时消除间隙油缸推动上滑座动作灵活,检查手动进给反向空行程明显减小为0.005~ 0.Olmm,证明分析正确。根据试验结果,调整了静压导轨供油状态,彻底消除了故障。
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