基于PLC与组态王的远控给煤机的设计与应用
0 前言
大同煤业集团马脊梁集运站以前主要使用电机振动给煤机、输送带把洗煤厂精洗过的煤送至装车系统,电机振动给煤机存在煤块破碎率高、易堵塞、噪声大、给煤量小、给煤量无法调节等缺点,为了减少装车时间、精确控制装车量,设计了基于PLC控制的新型远控液压给煤机,主控计算机安装在集控室,距现场PLC 的距离大于300 m,在组态王组态的人机控制界面上可控制给煤要求的闸门开关、破拱、振动等动作;通过旋转编码器精确控制闸门旋转的角度,从而精确地控制给煤量;并能直观地在控制界面上动态显示。主控计算机与PLC 之间采用MPI 通讯协议,实现了数据的远距离传输。可直接触摸屏幕进行控制、也可用鼠标点击控制,操作简单、灵敏,能够实现就地控制,也可实现远距离(>300m)控制。
该给煤机运行1 a 多以来, 改善了现场工作环境,减少了操作人员的装车时间,运行安全可靠,使用状况良好,更好地满足了生产要求。
1 液压系统的工作原理
给煤机具有液压破拱、振动给料、弧形闸门转动等控制,液压控制系统原理如图1 所示。
液压系统中,换向控制集成块4、6 通过液压缸5 的活塞杆控制弧形闸门的转动, 换向控制集成块10 通过液压缸9 的活塞杆实现破拱动作。在电磁溢流阀12 卸荷情况下,电动机空载起动。旋转编码器为Autonics E40s-1000 型,每转发出1 000 个脉冲,通过平行四边形机构与闸门转轴相连接,能保证两者旋转的角度相等。
液压泵1 启动后, 液压油通过单向节流阀2 流入蓄能器3,当蓄能器中的压力达到压力继电器11的调定压力后,11 发出信号, 电磁溢流阀12 失电,液压泵卸荷。液压泵1 正常工作时,当换向控制集成块6 中的A 口与C 口、B 口与D 口相通时, 弧形闸门开启;当换向控制集成块6 中的A 口与B 口、C口与D 口相通时,液压缸5 活塞伸出,弧形闸门关闭。突然停电时,液压泵1 停止供油,换向控制集成块4 的A1口与B1口、C1口与D1口相通, 在蓄能器3 中的高压油的作用下,弧形闸门关闭,避免煤仓中煤继续落到输送带上, 造成输送带无法启动现象。
2 远控系统结构与工作原理
该远程控制系统可控制6 台液压给煤机。其组成:elo 触摸屏;610H 型研华工控制机;CP5611 通讯卡、西门子S7-200 226 型PLC;EM221 扩展模块;EM223 扩展模块。如图2 所示。
工控机上装了组态王5.2 和STEP 7 -Micro/WIN V4.0 sp4。使用组态王组态控制界面。控制界面之一如图3 所示。
在工控机中加装了西门子CP5611 通讯卡,工控机与S7 之间采用MPI 通讯协议, 实现信号的远距离传输, 本控制系统中信号的实际传输距离为300 m。由于需要控制6 台给煤机, 控制的动作较多,所以输入输出点数较多:输入48 点、输出32 点共80 个I/O 点, 而S7-200 226CPU 只有24 个输入点、16 个输出点共40 个I/O 点, 不能满足实际I/O点的需要,加装了EM221、EM223 两个扩展模块。
相关文章
- 2019-06-27浅论液压双向减震器的结构及原理
- 2018-12-25DF4B型机车静液压系统故障的原因分析及判断处理
- 2019-06-24提升绞车液压闸控系统的调试及压力曲线分析
- 2018-09-29液压泵室内检测问题研究
- 2018-09-30高速电液执行器性能仿真及应用
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。