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液力耦合器应用于风机的节能减排效果

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  1 液力调速节能减排效果

  国家发改委节能信息传播中心于 2002 年以“最佳节能实践”案例研究第 66 项目[1],向社会公布了大连液力机械公司的 GWT58 调速型液力耦合器,在鞍钢第三炼钢厂 180 吨顶底复吹转炉除尘风机(3000r/min,2000kW)上应用,有显著的节能减排效果。电机额定电压 10kV,转炉冶炼周期为 45min,风机高速运行 29min,低速运行 16min。未加装液力耦合器前风机一直高速运行。加装液力耦合器后与加装前(不调速)相比,实测数据表明:可节电 752 万 kW·h/a,可节省电费 361 万元/a (电费按 0.48 元 /kW·h 计算),可节约标煤3038t/a,可减排 CO27909t/a。加装该液力耦合器投资 23 万元,投资回收期不足一个月。企业获得了节能环保双丰收。

  图 1 为上述事例的电机负载与节电示意图。由于工程设计选型时,风机的风量和压头均对其最大值还须加上裕度系数(通常为1.2~1.3),故风机选型已经很大。 选电机时对此已经是很大的风机了(功率)不能降低功率档,只能向上靠档选型,而使电机功率更大。风机在运行中总是用不到最高功率值,如此造成电机“大马拉 小车”欠载运行状况,使电机功率因数低下,运行效率下降,浪费能源。

  

  在间断供风的转炉炼钢中,风机不加装液力耦合器时,由于大型电机启动困难,一经启动起来便一直连续以高速运行,在不需供风时仍高速(吸空)运行,加之电机 功率选大,故浪费了大量能源(图 1)。在加装液力耦合器后,吹氧冶炼时液力调速,以适应的速度使风机风量无裕度的满足需要,不吹氧时使风机低速运行,耗功很少,因而有显著的节能效果 [2]。

  间断供风的需求,除转炉除尘风机外,还有高炉除尘风机、电炉除尘风机。

  需连续供风的场合很多,如高炉鼓风机、焦化厂煤气鼓风机、水泥窑尾风机、电厂锅炉鼓引风机等。这些风机应用液力调速调节流量,与节流调节相比,均有显著的节能效果。节省电能消耗,即是减少煤炭消耗,减少 CO2的排放。故节能减排利国利民,有利于国际大气环境———减少排放。

  风机调速运行的节能率约为 20%上下,计算调速节能效果,可有两种方法。

  1.1 耗功对比法

  风机运行中消耗功率可表达为

  P=C·Q·H

  式中 C 为常数项;Q 为输出流量;H 为输出压头。

  节流调节时则 Q 下降,而 H 上升(节流阻力),因此 P 基本未降(或下降甚少)。由于风机Q n(n 为转速),P n3,因而转速调节 n 下降时,P 大幅度下降。例如当 n(或 Q)下降 1/2 时,则 P降为原值的 1/8。故转速调节流量可以比节流调节大幅度节能。

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