关于ZY4600型液压支架推移装置技术应用研究
概述
ZY4600/15/33型掩护式液压支架由徐州华东机械厂设计制造,该型号液压支架于2011年7月21号开始安装于平凉新安矿1208工作面,安装95架,至8月11号进行试生产,2012年5月7号拆除上井检修。
新安矿1208工作面走向860m,角度平均8°,下山,属于深部软岩回采。ZY4600/15/33型掩护式液压支架共布置90架,其中过渡支架4架。在使用过程中,该型号支架推移装置易损坏,针对这种情况,在进行回厂进行检修时,对支架推移装置进行局部改造,同时又增加了抬底功能,以满足生产需要。
1.支架推移装置损坏原因分析、处理方案
1.1支架推移装置结构简介(见图1)
ZY4600/15/33型掩护式液压支架推移千斤顶推力272KN,拉力361KN,行程700mm。推移千斤顶由压块等装置固定在支架底座箱,推移千斤顶通过杆径的来回移动控制推杆的推溜与移架。推移千斤顶杆径与推杆之间通过销、压块进行连接(见图2、图3)。其中,推杆通过底座箱底部钢板与焊接在底座箱两侧的推移块,来确保推杆按固定轨迹平行移动。
1.2支架推移装置损坏部位
1.2.1推杆后端两侧限制上下浮动的装置易于脆
断(焊接在推杆上),造成推杆脱离支架底座箱限位槽,推杆后端上翘。
1.2.2推杆后端安装压块的槽变形,造成压块不易
取出,同时槽的变形造成压块与槽之间连接的销轴变形,进一步加剧压块取出的难道。
1.2.3推移千斤顶杆径折断。
1.3支架推移装置损坏原因分析
推移千斤顶与推杆属于连杆结构,之间通过销轴进行连接。推杆与千斤顶的限位装置虽然能在一定程度上限制推杆后端的上下移动,但是由于推杆的限位装置一旦受力较大、操作不规范或自身的强度低等情况,会导致限位装置处开焊、脆断。再次推移推杆时,推杆后部脱离底座限位槽上翘,经过支架底座过桥时,受过桥作用力的影响,导致安装压块的槽上侧变形,挤压压块,导致压块拿出困难,同时槽的变形,又会导致销轴变形,进一步加剧压块的拿出。在推杆后端上翘的过程中,杆径由原先单一的水平平面推力变为水平平面推力与方向向下、垂直于水平推力两种作用力的叠加,其中受后者作用力的影响,导致杆径易于折断(见图2所示)。
在已有损坏结构件中发现:
1.3.1推杆的限制装置基本为开焊状态,焊接工
艺不到位。
1.3.2安装压块的槽上端两侧向槽中心产生位
移,挤压压块,此处销轴在中部位置变形。
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