S7-300PLC和PROFIBUS-DP现场总线在KDF2滤棒成型机上的应用
KDF2滤棒成型机组原控制系统采用电子板和复杂的继电逻辑控制方式,技术落后,故障率高,维修难度大,备件采购困难。为此,采用西门子公司S7.300系列PLC和PROFIBUS—DP现场总线技术对该控制系统进行了改进。
1改进后控制系统
KDF2滤棒成型机组主要由开松机AF2、成型机KDF2和装盘机HCF一80组成,主要生产过程为:二次开松、增塑剂添加、卷制成型、刀盘切断和排列装盘(图1)。其控制和传动系统采用了西门子公司的s7—300 PLC和TP270触摸式控制屏,PLC和触摸屏之间通过PROFIBUS.DP现场总线进行通讯控制。
1.1 主电机的调速系统
原机主驱动电机为直流电机并采用专用的控制板驱动,现改为交流异步电动机,其调速由PLC与变频器调速器共同完成。同时,采用一块模拟量输入输出模块,监视变频器状态,并根据程序控制变频器输出。当转换开关处于手动位置时,主电机的速度由面板上的电位器R直接调节;当转换开关处于自动位置时,PLC输出正转信号,主电机以设定值低速运行;当检测到滤棒成型信号时,PLC输出高速信号到变频器,主电机加速到高速后保持运行;当进行接纸时,PLC控制变频器自动减速,完成接纸后,再自动使主机加速到高速。
1.2开/停机及拼纸接头的剔除
原KDF2滤棒成型机生产中,为保证滤棒质量,当速度低于设定值时,机组就会剔除此时的滤棒。由于此时机组的速度不断变化,按通常方式无法计算出具体的剔除支数,从而造成生产浪费。
改进后系统利用s7—300 PLC的CPU 315—2DP和高速模块FM352的特点旧1,可以高速、精确地计算滤棒剔除支数。根据生产质量要求,在开机时通过剔除阀剔除开始一部分滤棒,跑条停机时将后面的滤棒剔除。另外,在成型纸拼接后将有接纸头的滤棒不降速剔除,具体方法是:当收到拼接完成信号后高速模块通过车速脉冲反馈开始计滤棒支数,计到从拼接位置到剔除口位置之间距离的滤棒支数时,再输出到主CPU,剔除接纸头滤棒。例如,KDF2—120机型改造后,从拼接位置到剔除口位置之间距离是51支120mm滤棒的长度,在主CPU程序里设定当收到拼接完成信号并且高速模块计到第48支时开始剔除,剔到第54支时结束剔除,整个拼接剔除过程只剔除了7根滤棒;而KDF2滤棒成型机改进前,每次拼接剔除时,剔除滤棒支数达50根左右。因此,采用PLC控制系统后,大大减少了原材料的浪费。
1.3成型纸更换及拼接
改造前,KDF2滤棒成型机检测到成型纸快用完时,主电机降至低速运行再进行纸圈拼接。这种降速接纸方式会造成车速大幅度变化,产生大量吸阻、圆周和硬度不合格的滤棒,影响了滤棒质量。
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