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荆门电厂2x600MW机组热控非停事件统计分析

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  荆门电厂是湖北省的主力电厂之一,三期扩建工程在原电厂的预留空地上扩建2x600MW国产超临界燃煤发电机组,并同期建设脱硫设施。热控DCS系统采用北京ABB贝利控制工程有限公司的Industrial Symphony产品,人机接口为Power Gener-ation Portal-超越操作员站,控制器为最新的BRC3OO。本文通过对发生的10起非停事件的原因分析、整改措施等情况说明,总结了经验教训,以保证今后机组能够长周期稳定运行。

  一、非停事件统计及原因分析

  2台机组投运后,在并网带负荷正常运行期间发生的非停事件统计如下表1。从非停事件统计表来看,因2台机组均为新建机组,设备及设计上的问题比较突出,尽管有两起非停与人为因素有关,但若设备及设计无漏洞,非停事件也应该可以避免。下面对各次非停事件逐一分析发生的原因。

  

  事件1:因前期试验导致的跳闸首显未复位,首显状态灯还为红色,而送MFT“泵跳闸”逻辑误取该综合信号。在未复位“首显”情况下,即使跳闸条件消失,但“泵跳闸”送MFT信号一直存在。运行人员停电泵时,未在CRT对汽泵的运行情况检查复位,导致电泵停运、汽泵跳闸信号均发,MFT动作。

  事件2:经检查MFT硬跳闸柜,两路直流110V电源进线开关均跳闸,MFT柜跳闸继电器线圈110V直流丧失,硬跳闸回路失效。两路MFT直流电源监视继电器动作,失电信号送DCS系统的FSSS软逻辑跳闸。

  事件3:磨煤机跳闸后,切除对应煤层临界火焰信号,而逻辑中磨煤机跳闸信号在PCU11控制单元,跳闸信号通过数据网络通讯传送到PCU12控制单元“临界火焰”逻辑。由于信号通讯的延时,在磨煤机跳闸时未能及时对相应的临界火焰起到屏蔽作用,误发临界火焰丧失。

  事件4:高加预暖过程中,因3号高加危急气动疏水门压缩空气进气门关闭,该门实际并未开启,造成高加水位高,高加保护动作。高加给水旁路电动头行程过关,力矩保护动作,该门无法远程开启,导致锅炉断水,炉MFT动作。

  事件5:电泵备用逻辑组态存在缺陷,在电泵正常启动出口门关闭情况下,电泵勺管指令本不应对汽泵的指令有任何影响,而在逻辑设计中未能将电泵出口门开启作为电泵指令进入给水自动控制回路的限制条件,导致电泵在出口门关闭状态下勺管开度指令分摊了汽泵指令,致使给水流量下降。

  事件6:因凝结水泵入口滤网堵塞,凝结水泵出口压力低导致凝结水泵跳闸,备用泵联锁启动时出口门打开时间过长,导致给水不足,MFT动作。

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