装卸料仓自动计量装置在应用中的若干问题探讨
一、引言
装卸料仓自动计量装置是针对冶炼企业码头物料的装卸、输送、计量要求,采用 PLC 控制技术,结合工业通讯网络而设计制造的全自动计量装置。余姚通用仪表公司生产的 TY- LTLD- 10 控制系统由抓斗机械、料斗、皮带机、放料闸门、称重系统、输送控制系统及网络监控、通讯系统组成,能够有效地提高现场计量精度,加快进料速度,降低管理难 度,如图1所示。
该控制系统已在国内多家大型钢铁生产企业投产使用,系统运行良好,可以认为是称重计量控制领域的一项成功探索,目前已获得了国家专利。但是,笔者通过在多个现场的调试研究,还是发现了一些不足之处,并对此予以提出加以改进。
二、现有系统工作状态及组成
由于在 《装卸料仓自动计量装置的研制应用》[1]一文中,对本系统已有详细介绍,本文只做简略介绍。
该自动计量装置的系统总图,如图 2 所示,每条皮带上不均匀的分布多个料斗,每个料斗发送重量传感器信号和各个设备的状态信息,接收对应的控制信号。重量传感器信号通过现场接线盒,发送给操 作室的重量仪表,计算后将数据输入上位机和PLC;料斗设备的状态信息由现场控制箱、低压柜中转后,进入 PLC 模块,供程序分析。同样,PLC 分析设备状态信息后,按现场工艺要求,将料斗、皮带控制信号传输给低压柜,经现场控制箱后,驱动各个设备动作。单个料斗具体的设备和信号走向图,如图 3 所示。
料斗部分由锥形料斗、导料架、支撑架、称动阀门等构成,如图 4 所示。
三、存在问题的分析
(一) 不同物料流量控制难
当料斗装卸块状或粘性物料时,瞬时放料量不是过小就是过大,很难调节到合适度,即便是采用现场手动控制也难以解决。
笔者分析后认为:放料口过长,导致阀门开口微小的变动就会引起放料量的巨大变化,是主要原因。如图 5 所示,当阀门开口在图示位置时,由于矿石直径的关系,8 颗矿石均不下落。假设每秒标准放料量为 4 颗矿石,将开口缓慢的扩大,当开口小于矿石平均直径时,只有少量小矿石下落,一旦开口超过矿石直径,图中 8 颗矿石一起落下,放料量瞬间变大。如此,放料速度变得极难控制。
(二) 放料不均导致皮带跑偏
料斗放料过程中,如果放料速度不恒定,左右阀下料量不一致,很容易造成输送皮带撒料、跑偏等故障,降低系统的可靠性。而由于液压推杆个体的差异 性,左右阀门的开关速度又往往不一致,这就需要额外的措施来保证放料速度的恒定均匀。用来解决这个问题的传统方法有位置控制和定时控制两种。
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