光学玻璃块滚筒式自动称重分拣机
0 引言
在光学镜片的加工过程中,作为原材料的玻璃块,其重量对镜片的性能以及加工工艺有十分重要的影响。目前,国内大多数生产厂家,分拣的玻璃块仍然由人工逐个称重并进行分组“J。由于光学玻璃块易碎,所以要求轻拿轻放,人工效率较低。采用人工分组,由于分组精度高,工作量大,所以难以保证分选的准确性。国内也有采用光学玻璃块自动称重分拣机,由于节拍慢,连续运行时零漂严重口_3 J,所以特研制了光学玻璃块滚筒式称重自动分拣机。
1 称重原理及称重装置结构
光学玻璃块称重原理如图1所示。
采用差动称重原理,在一个数据采集周期T内,先称滚筒的重量G0,然后称滚筒+玻璃块的重量Gb 两者相减(差动原理),得到光学玻璃块的重量G.
G=Gh—G0
实现差动称重原理的装置如图2所示,差动称重过程如下:
(1)称滚筒:分拣机启动,电子天平开启,直流电机带动滚筒转动,下料门关闭,电子天平显示空运行状态下稳定值,即滚筒重量Gn。
(2)称滚筒+玻璃块:光学玻璃块从上滑道落下,电磁铁响应,下料门打开,玻璃块落人滚筒V型槽中,电子天平示值在滚筒转动中逐渐稳定,得到加料后的稳定值,即滚筒+玻璃块的重量G 。
2 分拣机结构
分拣机由机械部分和控制系统组成。机械部分实现上料、称重和分选;控制系统由PLC实现分拣机的全部动作过程,工控机通过串口和数据采集卡分别与电子天平和PLC通信,实现测量信号的采集及处理。
2.1 机械部分
机械部分包括上料装置、滚筒式称重装置和分选装置,如图3所示。
其工作过程如下:
(1)称滚筒:滚筒连续转动将玻璃块通过滑道送到分选装置,工控机采样电子天平,得到滚筒的重量;
(2)上料:振动料斗和直线送料器工作,光电开关检测到光学玻璃块,开启下料门,玻璃块通过滑道落入滚筒,振动料斗和直线送料器停止工作;
(3)称滚筒+玻璃块:玻璃块落入滚筒,逐渐平稳,工控机采样电子天平,得到滚筒+玻璃块的重量;
(4)分选:滚筒转动,将玻璃块通过滑道送到到分选同步带上,工控机将处理结果通知PLC,PLC启动步进电机,带动同步带将玻璃块向前传送,到达预定料盒,PLC启动电磁阀触发信号,吹料器工作,玻璃块落人料盒。
2.2 控制系统
分拣机控制系统硬件主要由电子天平、工控机、PLC、光电开关、电磁铁、步进电机及接口电路等组成,硬件结构图如图4所示。
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