小型拖拉机液压制动故障诊断与排除
小型拖拉机越来越多地采用液压或气压制动装置。我县采用液压制动的小型拖拉机约占保有量的70%以上。在使用过程中,液压制动传动装置过多地出现故障,给拖拉机带来许多不安全因素,也使一些驾驶员对液压制动的效果产生了怀疑。调查表明,故障的出现大多不是液压制动装置本身的问题,而是使用不当造成的。
基于LabVIEW的提升机液压制动装置在线监测系统设计
将PBM法与温度监测法相结合设计了基于LabVIEW的提升机液压制动装置在线监测系统,给出了硬件组成与软件开发。综合运用虚拟仪器、计算机控制、液压传动等技术,实现监测参数的实时显示、越限报警、数据存取等功能,具有界面友好,编程灵活等优点。
矿井提升机制动液压系统的设计及特性研究
制动液压系统作为矿井提升机制动系统的控制单元,参与提升机的正常开闸、工作制动、安全制动等关键动作。基于此,针对矿井提升机的问题,通过分析矿井提升机的换绳技术,对换绳装置和液压制动装置进行具体研究。通过实际应用表明,换绳工作从开始到结束仅仅用了5 h,减少了换绳工作的时间;液压制动装置的安装,提升机速度从3.5 m/s降为0,所需时间为6 s,减速度为0.6 m/s^(2),降低了提升机制动成本,保证了提升机运行的稳定性和安全性,为矿井安全开采提供了必要保障。
煤矿提升机液压制动装置的研究与分析
针对传统的换绳工艺速度较慢,会产生新旧绳缠绕的问题,通过分析矿井提升机的换绳技术,对换绳装置和液压制动装置进行具体研究。通过实际换绳装置应用表明,换绳工作从开始到结束仅仅用了5 h,极大地减少了换绳工作的时间;液压制动装置的安装,提升机速度从3.5 m/s降为0,所需时间为6 s,减速度为0.6 m/s^(2),降低了提升机制动成本,保证了提升机运行的稳定性和安全性,为煤矿安全开采提供了必要保障。
液压制动装置中间缸体新加工工艺及验证研究
液压制动装置的中间缸体组装件主要由中间缸体、碟簧、缓解活塞组成。由于中间缸体是薄壁件,且具有极高的同轴度公差导致该零件加工难度增加,因而出现产品成批报废现象。通过改进中间缸体的加工工艺,确保中间缸体加工零件的同轴度公差符合设计要求,为制订同类型的零件加工工艺提供一定的参考。
液压制动装置杠杆臂的新型加工工艺设计及验证
液压制动装置中的杠杆臂组装件由杠杆臂和转动轴组成。液压制动装置试验中杠杆臂与转动轴转动出现咬合现象,是由于液压制动装置杠杆臂为异形件、深孔且形位公差高,加工存在困难。通过杠杆臂新型加工工艺设计,保证了杠杆臂组装的装配精度,为同类零件加工工艺的设计提供了借鉴参考。
通过手脚感觉判断底盘故障
农用运输车、拖拉机、汽车的传动系、制动系、转向系等工作正常时,驾驶员手握方向盘感到很轻松,有时可短暂松手,机车仍能直线行驶,机手也不会感到疲劳.如果上述系统发生某种故障,将直接反映到方向盘上,机手操纵方向盘会感到异常.另外,如机车有液压制动装置时,当液压制动系统出现制动失灵等故障时,可用脚感法快速诊断故障部位及故障原因,以避免盲目拆卸.
浅谈小型拖拉机液压制动故障诊断与排除
小型拖拉机越来越多地采用液压或气压制动装置。在使用过程中,液压制动传动装置过多地出现故障,给拖拉机带来许多不安全因素,也使一些驾驶员对液压制动的效果产生了怀疑。调查表明,故障的出现人多不是液压制动装置本身的问题,而是使用不当造成的。
小四轮拖拉机液压制动装置常见故障的分析与排除
1.常见故障及其可能原因与排除方法 (1)安装液压制动装置后.制动无力。这可能是由于制动管路或制动分泵中有残余气体造成的。处理方法:停车熄火.将管路各部位的接头拧紧.连续踩下制动踏板.直到踩不下去为止。此时.管路中的残余气体全被挤压到装在车轮内的制动分泵中.一人仍踩住踏板.另一人将分泵的放气螺钉拧松.使残余气体由分泵的放气孔排出。重复上述操作一二次.直到残余气体全被排净.
液压阻力系数的选取对液压制动装置设计的影响
液压阻力系数在液压制动装置的设计中有着非常重要的作用,只有选择了合适的液压阻力系数,才能将液压制动装置设计合理。在液压阻力系数的取值范围内选取两个不同数值,将它们同合理的液压阻力系数进行比较,来说明液压阻力系数在液压制动装置设计中的重要性。