气化炉自动升压控制优化
大化肥装置气化炉开工投料后的升压,是气化炉开工过程中的重要环节,升压操作的优劣,直接影响着气化炉内渣油部分氧化反应的质量及安全生产。在气化炉升压过程中,习惯采用手动逐渐关闭气化炉压力控制阀开度,减少工艺气的放空量来达到气化炉按一定速率升压的目的。整个升压过程具有相当的操作难度。应用DCS实施气化炉控制,为合理利用DCS软件进行过程优化控制提供了应用平台,从而提出了采用DCS实现气化炉自动升压控制优化的课题。
一、自动升压要点
气化炉自动升压较复杂,不仅要求气化炉的压力按一定的速率匀速上升,同时气化炉的相关工艺参数必须符合规定的工艺指标,自动升压的条件具备指标、判别指标及工艺要求,构成了气化炉自动升压的三要素。
1. 自动升压条件具备指标
自动升压条件具备的指标主要有:气化炉炉内温度、气化炉压力、气化炉急冷室液位、气化炉差压、气化炉渣油流量、气化炉蒸汽流量、气化炉氧气流量。
2. 自动升压判别指标
一旦气化炉自动升压条件具备,启动自动升压功能后,气化炉进入自动升压过程,仍然要求气化炉中的相关工艺参数必须符合规定的工艺指标,此时的判别指标相对于条件具备指标有了更高的要求,共设定了5个判别指标:气化炉急冷室液位≥40%;气化炉压力控制阀控制放空量时,其阀位≥10%;气化炉压力控制器的给定值和测量值偏差绝对值 SP-PV ≤0.5MPa; 气 化 炉 氧 气 流 量 变 化 率 绝 对 值[(SP-PV) /SP] ×100% ≤10%;气化炉蒸汽流量变化率绝对值 [(SP-PV) /SP] ×100% ≤10%。这样,在气化炉自动升压过程中,当上述判别指标不满足时,自动升压将处于暂停状态,待判别指标恢复正常,可继续进行气化炉自动升压。
3. 自动升压工艺要求
由于气化炉自动升压时,操作人员很少干预,从要求自动升压操作界面方便直观、保证自动升压过程中的设备及生产安全的角度出发,提出了下述工艺要求:升压速率能自由给定,最大值限为0.2MPa/min;升压目标值能自由给定,最大值限为8.0MPa;升压的控制阀有12PCV-10 (11,310) 和14PC-3,要自由选择;自动升压过程中若自动升压判别指标中任一项超标,即暂停自动升压进程,并声光报警;自动升压的压力到达目标值后,升压自动停止,并且声光提示;自动升压设立开始、暂停和停止功能选择界面,必要时可人工干预。
二、自动升压控制优化的实现
1. 控制软件简介
气化炉的过程控制和管理由TDC3000/TPS控制系统实施完成,自动升压控制软件则是通过先进过程管理站APM来实现。APM是TDC3000/TPS系统最主要的数据采集和控制设备,具有高度灵活数据采集输入输出功能和丰富的控制功能软件,包括:常规控制、逻辑控制和顺序控制,适用于连续批量、顺序控制等过程,就其连续控制来说,APM含有一套完整常规PV算法点,已经能满足大多数过程控制的要求,而面向过程工程师的高级控制语言CL/APM,作为顺序过程控制的必要补充,与控制算法有机组合,实现了连续过程控制和顺序过程控制的紧密结合。CL/APM语言是TDC3000/TPS系统专用的控制语言,驻留于APM中,在APM中通过过程模件数据点即可运行,可不依赖上位机,亦不需要硬件投资,具有极强的实时性和安全可靠性,这种语言采用模块化设计、顺序化的程序结构方式,其特点在于APM内部过程建点与CL/APM程序之间的参数相互兼容,调用方便,并与UCN网络上的其他控制站数据共享,容易实施控制策略的优化。因此,通过CL/APM程序和过程建点的灵活应用,无疑是一个提高过程控制水平的可取手段。
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