亚临界机组异常工况下的自动控制策略优化
一、机组RB工况
在常规设计中,当机组发生RB时协调控制系统由协调控制方式切换至汽轮机跟踪(TF)方式,将锅炉主控、燃料主控及各给煤机控制均切换至手动控制方式,并按照事先计算的煤量改变给煤机的指令。但是,这样在不同工况下对控制系统的调节品质影响较大,且锅炉侧切除自动控制方式不利于在系统稳定后的快速恢复。对此,在机组发生RB时汽轮机主控继续调节蒸汽压力,锅炉主控调节机组负荷,负荷设定值为RB的目标值,减小原负荷设定值切换到RB负荷目标值的跟踪速率,延长RB负荷目标值切换时间,这样可使保留的磨煤机给煤量加大,从而稳定锅炉燃烧。当机组的实际负荷与RB目标负荷相同时,协调控制系统自动使负荷设定值瞬时跟踪其目标值,按照正常工况下的方式投入协调控制方式,即由锅炉主控调节主蒸汽压力,汽轮机主控调节机组负荷。此时,如果汽轮机主控继续调节主蒸汽压力,则负荷设定值与实际负荷值之间将会出现较大偏差,汽轮机调节阀开度继续减小,从而影响机组运行的稳定性。
值得注意的是,汽轮机主控调节主蒸汽压力时PID参数不宜变化太快,因为主蒸汽阀开度的快速减小,对锅炉汽包水位的扰动较大,易使汽包水位控制提前退出自动控制方式。发生RB时,由于锅炉燃烧工况波动较大,使冗余的压力测量偏差增大,导致部分控制系统退出自动控制方式。对此,在发生RB时,控制系统应屏蔽退出自动控制方式的条件,防止自动控制方式提前解列,以保证机组的正常运行;如磨煤机一次风压力低、密封风压力低等跳闸磨煤机等保护动作的延时应适当加长,防止因风压的瞬时变化导致辅机跳闸;对风机的调节静叶(动叶)开度进行限制,防止风机跳闸。
采用上述方案对华能铜川电厂2号机组控制系统进行改进和试验验证。引风机RB的目标负荷为350MW,降负荷速率为300MW/min。试验前,机组负荷为449MW,协调控制方式,主蒸汽压力为15.4MPa, 炉膛负压为-127Pa,给煤量为204t/h,手动停止A引风机。试验结果见表1。
二、给煤机断煤控制
给煤机断煤对机组运行的影响主要有:磨煤机出口温度高导致磨煤机跳闸;磨煤机入口冷、热风挡板调节不当使大量冷风进入炉膛,影响锅炉燃烧,或者影响相邻火焰检测,使相邻磨煤机跳闸,甚至造成锅炉灭火。对此,将给煤机断煤控制逻辑修改为:给煤机跳闸后,屏蔽磨煤机风量低保护信号,禁止磨煤机风量低保护跳闸磨煤机;给煤机断煤时,立即将给煤机煤量控制切换为手动控制方式,并保持最小给煤量。给煤机断煤后,磨煤机风量、出口温度控制为自动控制方式,磨煤机热风量调节器的设定值自动保持磨煤机最小煤量时的对应值,使磨煤机热风挡板在自动控制方式作用下关小;给煤机断煤后,通过协调控制系统自动增加其它给煤机的给煤量,对锅炉主蒸汽压力不会造成较大影响。
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