200吨油压机液压系统的改进
1 概述
淄博电机厂有一台用于电机制造的200吨油压机,1970年开始安装使用,因故障率高,现对其液压系统进行了技术改造,经使用效果很好
2 改造前油压机原理
如图1所示,在电磁铁lCT、2CT断电时,由双泵提供的液压油通过溢流阀2流回油箱,系统卸载;当lCT通电而2CT断电时,双泵送出的液压油通过液控单向阀进入柱塞缸,使工作台上升,当压力达到2 MPa时,调节组合泵低压卸荷阀3,使齿轮泵卸载,仅由小流量的柱塞泵6供油加压,加压压力通过溢流阀2凋整;当ICT断电而2CT通电时,双泵送出的液压油进入液控单向阀的拄制油路.通过反复调节卸荷阀及溢流阀4,打开液控单向阀的主阀芯,使工作台靠自重返回。需注意的是,操作刚开始时,应先卸掉缸内压力.再通过卸荷阀及溢流阀2回油,以避免因液压冲击而损坏管路及元件。
1.齿轮泵 2、4.溢流阀 3.组台泵低压卸荷阀 5.分卸荷阀 6.手动变量柱塞泵
图1 改造前20吨油压机液压原理图
3 改造理由
结合车间的维修条件及设备现状,经分析认为主要有下面几条改造理由。
1)此系统主要弊端是:调整比较烦琐,调整效率低。有4个阀需反复调整,一旦因工艺条件改变需改变压力时,就需调整;
2)由于维修不及时,电气不可靠等原因,时常造成电磁阎失灵,设备无法工作;
3)所用元件较落后。难以购置新元件更换维修。
4 改造原则
按照节约费用、满足工艺要求的总体目标,制定如下改造原则
1)原液压系统中部分元件在改造后仍然使用,如油箱、柱塞缸、电动机、齿轮泵、柱塞泵等.这些元件经测试,性能良好,决定对其保留;
2)在改造后采用较先进元件,便于换件维修,以延长设备使用寿命。
5 改造后的原理
改造后液压系统原理如图2所示:手动换向阀5的手柄在中位时,泵输出的液压油流回油箱,系统卸载.此时柱塞缸内如有压力则可由液控单向阀保压;换向阀5的手柄在右位时,泵提供的液压油经液控单向阀进入柱塞缸3,使工作台上升,调整先导式卸荷溢流阀2,使系统压力在2 MPa时齿轮泵l卸载,仅由小流量的柱塞泵8对柱塞缸3供油加压,加压压力由溢流阀7调整;换向阀的手柄在左位时,油流进入液控单向阀的控制回路,调整溢流阀47,使油液打开液控单向阀6,柱塞缸3靠自重返回。又由于该液控单向阀6为先导式阀,在主阀芯打开前,先打开面积较小的先导阀芯,故柱塞下降时能先卸掉柱塞缸内压力,防止了压力冲击
相关文章
- 2019-02-09采用负载敏感控制技术的绞车液压系统设计
- 2018-11-13液压缸低速爬行动力学研究
- 2018-11-29坐标镗床液压系统中的爬行原因及对策
- 2019-02-08基于动坐标系建模的液压缸低速运行稳定性分析及仿真
- 2019-02-11基于虚拟仪器的机电液一体化燃气调压器测试系统
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。