自行车前叉切弧机液压系统改造
普通自行车的生产,为了降低成本一般都是大批量的生产制造,由于每道工序需要加工的零件数量巨大。这就要求加工机械既要高效率又要低成本,无接头自行车前叉腿和前叉立管组装时需要焊接,因此在组装之前,叉腿必须加工出和叉立管匹配的圆弧。
传统的加工方法是用专用铣床铣出圆弧,由于铣刀比较贵且需经常更换,因此成本较高,又由于铣削较慢效率也不高。为了降低成本、提高效率,我们设计了液压切弧机将铣弧改成了切弧,大大降低了生产成本也提高了生产效率。图1所示是切弧机的简图,一个切弧液压缸和两个夹紧液压缸。
图1 前叉切弧机
图2所示为液压系统原理图,在实际工作中发现液压缸有冲击、运行不平稳,经现场检查排除了油路进人空气,活塞与缸体、活塞杆与端盖之间的配合精度差等原因。经分析发现是由于单向节流阀与液控单向阀叠加位置的影响,如图2所示,当液压缸无杆腔进油时,由于单向节流阀的节流效果,使得回油路单向节流阀与液控单向阀之间产生背压,当液压缸需要停止时,液控单向阀不能及时关闭,有时还会反复开、关、造成液压缸冲击。
1.过滤器2.液压泵3.溢流阀4.减压阀5、6.换向阀
7~1O.单向节流阀11、12.双液控单向阀13、14.液压缸
图2 液压原理图
经过上述分析,如图3所示我们调整了单向节流阀与液控单向阀的位置,由于液控单向阀回油腔的控制油路始终接油箱,不存在背压问题,可以保证回油的畅通,使液压缸平稳运行。
1.过滤器2.液压泵3、6、7.换向阀4.溢流阀5.减压阀
8、9.双液控单向阀10~13.单向节流阀14、15.液压缸
图3 液压原理图
实际改造运行后,发现整体情况大大好转,但切削液压缸15还有冲击,经分析认为当液压缸停止,等待运行的短暂时问内,液压系统的进油管路压力较高。
当4YA通电,电磁换向阀7迅速切换,压力油迅速进入切削液压缸的无杆腔,压力向无杆腔急剧释放,造成冲击。针对这种情况,我们增加了一个电磁换向阀3,当各液压缸处于等待时使换向阀3断电,液压泵处于卸载状态,而各液压缸动作时电磁换向阀3通电,系统逐渐加压运行,避免了液压冲击。
改进后,该机故障现象消除,系统运行稳定、正常、满足了生产的需求。
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