液压顶起装置改造在设备自控中的作用
洛阳卷烟厂制叶丝膨胀设备采用的是SH624B型薄板式烘丝机,它的烘筒直径尺寸1920毫米,长度8000毫米,重量约21.985吨。日常工作过程中,烘筒依托四个辊轮支撑运转,但在每周、月放假休息前或设备长时间停止运行时,按照使用和操作注意事项的要求,应开启液压升降装置顶起烘筒,消除前后四个支承辊轮的定点应力负荷,以保持设备正常运转。
但是在实际操作中,由于顶起装置不能持续的保持高位,致使防止滚筒自重下落的四块垫铁(标号为1#、2#、3#、4#垫铁)不能按程序设定自动旋转到位;通过对3-4月垫铁到位情况的统计调查,每次只有一块或两块垫铁能到位,准确率仅有50%。达不到设备操作要求,需对薄板烘丝机液压顶起装置进行改造。
1 存在问题及分析
1.1 液压顶起装置不能处于上限位置
经现场察看分析,发现在顶起装置到达高位后,由于液压系统回路中没有设置液压油回流的控制器件,加上烘筒自身重量较重,致使装置不能始终处于顶起上限位置。
1.2 四块支撑垫铁旋入速度不一致
通过现场对供油管路进行测量,1#、2#、3#、4#四块垫铁的供油管路铺设长短不同(如表1所示),造成垫铁旋入速度不一致,使垫铁旋入不能达到标准要求。
1.3 维修调整工作处于烘筒底部,调试中存在安全隐患
每次调整垫铁需进入机架内部进行,薄板烘丝机机架内部分布有蒸汽和热风管道,维修频次多,容易造成人身接触烫伤。
2 改进措施
为解决以上存在的问题,通过深入调查、分析研究和技术交流,需对顶起装置进行改造,优化管路铺设,减少维修调整次数,才能提高设备运转水平,避免安全事件的发生。
1)液压顶起装置不能处于上限位置的问题,采取更换四条固定螺丝,在回油管路控制端加装型号为ATC-80×25ZW的液压锁控件(如图1所示),有效解决了顶起装置不能处于上限位置的问题,保证了垫铁有足够的旋入间隙。
2)针对四条输油控制管路速度不一致的问题,根据管路压差公式:
△P=0.000698×USLQ/d4。
在管路横截面积相同的情况下,只有液压油管的长度一致,才能获得均衡一致的液压油流速。通过对液压油的管路进行改造,解决了输油管路长度不一致的问题。
3)通过对顶起装置控制和对输油控制管路进行改造,顶起装置系统工作可靠,顶起到位,维修调整次数减少为0次(如表2所示),有效避免人身伤害的发生。
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