离心泵出口管线振动分析及处理
一、问题的提出
某加氢裂化装置原料油加压离心泵有5 级叶轮,叶轮叶片数z1=6,导叶叶片数 z2=9,进口压力 0.15MPa,出口压力 18.4MPa,泵转速为 5810r/min。试车时,发现其排出管线振动较大,管线上电动阀振动位移达0.8mm,管线末端振动幅度达 1mm,泵出口压力表指针摆动幅度为出口压力的2.7%~5.4%,出口流量表指针摆动幅度为6%~10%,管道振动的程度远超正常状况,影响装置的安全运行,必须加以解决。
二、振动测试与分析
泵体由于支承刚性较好,振动并不大,轴承外壳的通频振幅为2.51mm/s,在允许的振动范围内。阀门处的主振动频率为9Hz,是单向阀和电动阀组系统的自振频率,波形呈周期性的冲击衰减波。因此,可以排除泵安装不合理的情况。
由于出口压力表指针和流量表指针的大幅摆动,排出管线上可监听到管道中流体有不均匀、不稳定的流动声,估计管道内流体存在较大的压力脉动,泵的出口压力和流量极不稳定,这应该是引起管线振动的直接原因。为了找出问题所在,分别在泵的轴承上、振动较大的出口管线上以及管线末端采集振动信号,并测量泵的出口管线内流体的压力脉动信号。
为了确定管系振动是否由流体的压力脉动引起,对管道中的流体进行脉动测试与分析。
(1)图 1 是流体压力脉动的时域信号,图中高频波呈高低起伏,起伏波动的频率为 7Hz,即管系的自振频率。压力波动幅度的最大值为 147~176mV,平均压力的直流分量为 5.5V,则压力的不均匀度 δ=0.027~0.032。观察泵出口压力表的指针摆动情 况 , 在 p0=18.4MPa 的平均压力下,指针的摆 幅 为0.5 ~1MPa,所显示的压力脉动不均匀度也与图1得到的结果 基 本 相同。在这样的压力不均匀度下,管内压力脉动的幅值(偏离平均压力的最大幅值)为:
Δp=δp0/2=0.25~0.29,MPa
管道的内径为132mm,当脉动幅值遇到直角弯头时,脉动压力对弯头的冲击力幅值为:
ΔF=2ΔpSsin45°=4835~5608,N
式中S———管道截面积,mm2
在每一管道转弯处作用了这样大的力,必然会引起管道很大的振动。当流体遇到阀门或异管等截面收缩的地方,也会产生很大的冲击力。
(2)图 2 是流体压力脉动的频率信号,频谱图中出现 3 种主要频率成分:①5~10Hz 频率成分是占有最大峰值的主要部分,如上所述,这是管系的自振频率。②291Hz 频率成分是泵转速频率(97Hz)的 3 倍,该泵叶轮叶片数 z1=6,导叶叶片数 z2=9,根据相关研究,是两种叶片的最大公约数产生了该脉动频率。③680Hz 频率成分是泵转速频率的 7 倍,这一频率成分似乎与泵的工频和管系自振频率的联合作用有关。
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