基于TPA的某型车整车路噪轰鸣分析及优化
0 引言
某型车在研发阶段,后排乘客在50-60HZ出现轰鸣,主观评价难以接受。首先建立整车NVHD模型,计算整车路噪声压响应。同时利用TPA工具,对故障频率进行诊断,发现声腔模态与结构模态耦合,进而进行结构优化。
1. 有限元模型建立及分析
1.1 整车模型建立
采用NVHD搭建整车模型,整车模型共分为Trimmedbody、Cavity、SteeringSystem、Power_train、Suspension等五个部分,整车模型见图1。
1.2 整车路噪分析
轮心载荷是通过采集实车转向节上的加速度信号,结合仿真分析得到的轮心传递函数,利用逆矩阵法反求得到。将计算得到的每个轮心载荷施加在整车模型上,计算出粗糙路面下的整车路噪结果,后排乘客在55Hz左右峰值超过55dB(A),见图2。与实际路试后排乘客在50-60HZ出现轰鸣,且峰值超过55dB(A)吻合。
1.3 整车TPA分析
利用NVHD工具进行TPA分析,同时TPA后处理工具进行Spindleload路噪工况贡献量分析,其中Subcasel和Subcasel2为主要贡献工况。TPA分析结果见图3。
1.4 节点贡献量分析
借助NVHD后处理工具进行GridParticipation分析,结合主要贡献工况Subcasel的节点贡献量结果,可以看出后背门与声腔耦合区域为主要贡献区域,见图4。
2 优化分析
2.1 后背门及声腔模态分析
结合整车路噪及诊断结果,分别对后背门和声腔进行模态分析。分析结果显示,后背门局部模态频率53.3Hz与一阶纵向声腔模态频率52.5Hz接近,易耦合共振。
2.2 结构优化
根据分析结果,对后背门结构进行优化,避开声腔一阶模态。找到关键区域后,提出了不同的优化方案,同时考虑到工艺及装配,推荐采用方案3。
3 实车方案验证
3.1 样件制作及安装
根据优化方案3通过制作手工样件进行实车验证,验证支架位置如图6所示。
3.2 实车验证
将优化后的支架安装后,在粗糙路面40km/h行驶车内后排噪声(50Hz?60Hz)降低2dB(A)左右,满足性能要求。红线为基础车的噪声值,绿线为优化后的噪声值,见图7。
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