自动化仪表故障分析处理
一、双金属温度计指示偏低
有一支双金属温度计,指示偏差太大,检查发现已坏。换上一支新的指示仍偏离正常值,拆下新温度计校验又是准确的,擂到现场还是不对。后发现系新换温度计尾长不对,插入深度不够所致。一般情况下,各种侧温元件插入深度应符合设计要求,因设备内部各点温度分布不均匀,所以插入深度不够导致测量误差。
二、电子电位差计有一个点无温度指示
该点初次无指示,检查发现铁一康铜热偶已烧断,换上一支新热电偶同样无指示。仔细检查发现是补偿导线正负极接反,更正接线后指示正确。
补偿导线和热电偶引出线接反之后,在接点处相当于新接进两支热偶,而其产生的热电势和原电势方向相反,互相抵消,因此在电子电位差计上无温度指示。
三、比率计有一点温度指示值偏高
该表检测元件为铂电阻体。检查发现是接线端子松了,上紧后该点恢复正常指示值。
线路原理如图1所示,端子3接触不好,接触电阻增大,使Ro桥臂阻值增大,Ua升高,Uab,增大,所以退度指示值偏高。
同理,若端子2接线脱开,B点电位等于C点电位,Uab变为负电压,表头电流反向流动则温度指示值为下限。
四、比率计有一点指示上限值
检查发现铂电阻体断线损坏,更换成新电阻体,该点指示恢复正常值。图1所示,Rt断线,Ua约等于Uc,Uab电压很高,流过表头的电流超过表头满刻电流,所以表头指示上限值。
五、电子电位差计有一点温度指示值偏高
该点测温元件是镍铬一镍铝热电偶,指示偏高近20℃,在现场用直流电位差计测量,和表指示值相同,判断系热电偶老化所致,换上一支新热电偶之后,温度指示值恢复正常。
热偶老化指示值偏高,其原因是在高温下,热电偶材料受到较化并再结晶,使热电特性发生变化,从而引起测量误差。
六、合成塔升温时第二、三层温度上升慢
工艺上采取了相应措施还是不凑效,后怀疑仪表指示是否准确。用直流电位差计在现场测量的温度值和表头示值一致,怀疑是铁一康铜热电偶老化所致,换上两支新热电偶之后,温度指示值上升,符合各层间的温度分布。原因是热电偶老化变质,毫伏信号减小,温度示值偏低。
七、变换炉顶部温度指示时有时无
第一次,工艺人员告知该点温度无指示,仪表工到现场检查,发现铁一康铜热偶接线生锈,刮亮接好后,主控表头恢复指示。
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