考虑油温的液压缸内泄漏检测方法的优化
液压缸在出厂试验时,制造厂通常采用压降检测法来判断液压缸内泄漏是否合格。然而,对不同规格液压缸,在不同温度下普遍使用相同的性能指标。国家标准规定的液压缸内泄漏检测方法并未考虑油液温度、油液动力粘度和液压缸伸出缩回体积变化等因素。本文提出了一种优化的压降法来检测液压缸内泄漏。通过将多项式拟合的液压缸内泄漏量函数表达式加入温度修正函数,从而推导出液压缸内泄漏量与压降的数学表达式。试验结果表明,相较于传统的压降检测法,优化的压降法能更快速且相对准确地测试液压缸内泄漏是否符合出厂验收要求,更适用于冶金行业大批量液压缸的内泄漏出厂测试。
海洋液压猫头内泄漏和负载效率试验研究
海洋液压猫头是钻机的基础配套部件,油缸内泄漏和负载效率是影响它安全高效运行的重要因素。为了研究以上两个参数,设计出带电子吊秤的试验装置。利用保压法测油缸中部230mm处的内泄漏,参照电子吊秤负载值来确认保压是否有效,再计算负载效率。通过以上方法对某海域8台液压猫头做试验研究,得到内泄漏试验值均低于标准值0.9MPa,内泄漏值合格;对负载效率值未达到0.88的4台液压猫头进行分部法分析,发现为活塞接头偏心和螺纹未拧紧所致。更换偏心的活塞接头并拧紧后,重复试验,均达到要求。液压猫头在2020年出厂后于海上正常生产运行。未来液压猫头须调整优化油缸密封适当增加内泄漏标准以换取更大的负载效率;给动滑轮加导向装置,以稳定负载效率。研究结果表明利用该方法试验液压猫头内泄漏和负载效率,直观量化了性能指标及结果,可行有效...
基于插装阀的步进梁升降运动液压系统设计与分析
简要介绍了二通插装阀的结构原理及特点,分析了插装阀启闭条件和内泄漏原因,通过对控制步进梁升降的插装阀回路的分析。强调了二通插装阀在实际应用中易被忽视的内泄漏和冲击振动问题。
基于AMESim的液压滑阀中位内泄漏仿真研究
内泄漏广泛存在于液压系统中,直接影响着系统的使用性能。以三位四通换向滑阀为研究对象,利用AMESim软件中的HCD元件库搭建内泄漏故障仿真平台。综合考虑了液压系统压力、间隙高度、遮盖量、黏度、偏心率、阀芯直径对内泄漏量和系统性能的影响。结合仿真数据,运用正交分析列出各因素对内泄漏量影响的主次顺序,得到中位状态下滑阀的间隙高度和遮盖量是内泄漏量的主要影响因素,其中间隙高度对内泄漏量影响最显著,偏心率影响程度最小,为滑阀的设计和加工提供参考依据。
叶片式摆动缸组合密封性能分析与研究
针对深海液压机械手关节驱动需求设计了一种叶片式摆动缸。依据其内泄漏产生位置设计对应的组合密封结构建立针对该摆动缸内泄漏的理论计算模型。实验测试了不同压力下内泄漏量和输出扭矩随O形圈截面尺寸和预压缩量的变化关系验证了所提密封形式和理论计算模型的合理性为叶片式摆动缸密封结构设计提供了理论依据。
基于卷积神经网络的液压缸内泄漏检测
由密封损坏引起的液压缸内泄漏会导致液压系统工作的不稳定.本文作者提出一种基于卷积神经网络的检测方法,先经过仿真得到在无泄漏、小泄漏、中等泄漏和大泄漏4种工况下的液压缸一个腔的压力信号,通过卷积神经网络的学习与训练,使其在不确定工况下通过输入压力信号自动地检测液压缸的泄漏程度.相比于传统的建模方法,文中方法克服了在非线性液压系统中建模难点,只需要采集压力信号,且简单可行,具有很高的可靠性;将该方法与传统的BP神经网络作对比,证明该神经网络的优越性。
基于特征参数和功率谱分析的液压滑阀内漏声发射检测实验研究
内泄漏直接影响液压系统的工作效率,常用的检测方法主观性强、效率低。以5组通径16mm的三位四通换向滑阀为研究对象,设计并搭建了液压滑阀内泄漏声发射检测实验台。对比声发射信号的幅值域参数大小和响应时间,确定了最佳测量点。结合实验数据,找到了压力、间隙高度对幅值域特征参数的影响规律。运用AR功率谱提取信号的特征频率,发现滑阀内漏的声发射信号基频为40kHz,泄漏量越大,特征频率越向低频方向偏移;特征频率呈现倍频的关系,内漏滑阀的功率谱曲线有小幅波动,正常滑阀功率谱曲线光滑。所得实验数据和结论对构建滑阀内漏诊断数据库具有重要意义。
基于AMESim的液压马达内泄漏故障注入研究
提出在液压马达进出口并联节流阀的方式,用于模拟液压马达内泄漏故障的实验方案。在AMESim中建立轴向柱塞马达模型,将调整泄漏子模型BAF01径向间隙所得的内泄漏故障数据,与调整马达进出口并联的节流阀开度所得的内泄漏故障数据进行对比,验证方案的可行性。运行仿真后,对比调整泄漏子模型与调整节流阀开度所得的内泄漏故障数据,可得液压马达输出扭矩Pearson相关系数为0.99959,液压马达出口流量Pearson相关系数为0.99966,故障模拟实验方案是合理、可行的。
焊接钢管水压机排气小车液压马达泄漏分析及处理
针对水压机排气小车行走液压马达轴封漏油的现象,分析了该设备液压系统及控制原理,结合相关压力曲线和压力阻力的计算,参照密封厂家的技术数据,找出了该液压马达泄漏口处压力异常变高是导致密封损坏的主要原因。通过将液压马达的泄漏油管单独接管泄油,解决了液压马达骨架油封漏油的问题。
液压缸漏油的原因与排除方法
本文简述了液压缸工作中常出现的内泄漏与外泄漏的常见原因与解决方法,并提出了防止液压缸早期泄漏的相关技术。