改进油路 解决M7132A平磨工作台制动失灵与换向超程问题
我厂一台 M7132A 平面磨床往复工作台制动失灵,换向超程,其原因是原操纵箱油路设计有问题。严重的情况是在最高往复速度下,搬动开停阀到'停'的位置,工作台溜车,甚至换向。我们在原操纵箱上改了开停阀的回油孔位置如图1所示,问题立即得到解决。改进的原理是维持主油缸活塞两边的液阻。
M7150A/H卧轴矩台平面磨床磨头进给运动故障修理
M7150A/H卧轴矩台平面磨床在使用过程中,出现了磨头不能运动的故障,通过对磨头横向运动液压传动系统图分析,找出影响运动的根本故障原因,是手摇机构中互锁液压缸不能脱开,通过修复二位四通电磁换向阀YV6使故障得以修复,使设备得以恢复。
平面磨床泵控液压系统速度特性研究
针对平面磨床泵控液压系统中的速度特性问题,采用S型曲线规划伺服电机转速,配合使用蓄能器添加阻尼的方法,并结合仿真与实验对其展开了研究。首先,从系统数学模型入手,建立了伺服电机、定量泵与阻尼等关键元件的数学模型;然后,利用AMEsim仿真软件搭建了系统的仿真模型,对系统中蓄能器与阻尼的使用配合S型电机速度曲线进行了验证,提高了液压系统运行的稳定性;最后,为了验证仿真结果的可靠性,搭建了一个平面磨床泵控液压系统实验平台,对负载运行的速度特性进行了实验研究,并将实验数据与仿真结果进行了对比分析。研究结果表明:液压系统优化后,插装阀阀芯动作的稳定性、准确性、系统压力波动与油缸运行速度平稳性得到了改善,最终速度超调量减小了79.3%;同时,实验结果与仿真结果基本吻合,液压缸压力与运动速度稳定性都有所提升,系统整体...
教学型磨床液压站实验装置设计与控制
设计了一套模拟平面磨床液压站的实验装置,主要由液压站本体和PLC控制系统组成,可以实现磨床平台移动、举升滑移和自动润滑等功能,液压系统引入了比例压力阀和比例溢流调速阀,通以触摸屏作为人机交互界面,可进行磨床移动平台的压力和速度设置。基于液压比例控制技术的磨床液压站控制在机电液控制技术领域具有很好的代表性,将其引入到学生的专业教学中是一个很好的选择。该装置综合了液压系统设计、电控电路和PLC程序设计等专业技术。开发了配套实验项目,对于培养学生综合应用专业技术和实践创新能力具有实质性意义,满足新工科创新型卓越工程师的培养需求。
卧轴平面磨床磨削薄板斜面类工件专用夹具的研制
针对薄板斜面类工件的加工需要,设计了一种专用夹具,通过此夹具将斜面加工转换为平面加工,解决了实际生产加工中存在的问题。文中介绍了该夹具的结构组成、工作原理等。
一种磨销子两端面夹具的设计
在传统的机械加工行业中,销子类零件的加工一般采用普通车床装夹进行两次加工。由于该类零件数量比较大,单件加工装夹费时费力,加工效率低。针对这种情况,设计制造了一种在平面磨床上使用的加工效率高、加工质量稳定、生产成本低的夹具,该夹具缩短了加工时间,提高了生产效率,在企业被推广使用。
M7130T平面磨床齿轮泵卡死的解决办法
1问题的提出 M7130T平面磨床采用齿轮泵为100×25型外啮合斜齿齿轮泵,其结构见图1.
平面磨床换向冲击机理及其控制的研究
文章简要地介绍了平面磨床的换向过程,分析了换向过程中引发冲击的机理,并对几种常用换向方法的优缺点进行了比较。依据对上述的研究,最后提出了智能控制型换向系统以及理想控制曲线的概念。
时间控制制动式换向回路的分析与改进
平面磨床是机械加工常用的加工设备,这种磨床要求工作台的运行速度高、换向频繁、换向时间短及换向平衡性好。
某型平面磨床液压系统的改造
针对老旧平面磨床的备件更换困难以及磨床出现的能耗点过多等问题 采用较为简单的方式对液压系统进行改造 减少能耗泄漏和提高备件的可替换性; 同时使用液压系统仿真软件AMEsim 对改造后的系统进行动态仿真 模拟液压系统在工作状态下的压力特性曲线及速度曲线 发现液压系统运行平稳.