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TSCR+固态渗氮工艺试制Hi-B钢的模拟试验

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  采用薄板坯连铸连轧流程生产取向硅钢因具有流程短、能耗低、劳动生产率高、成品性能均匀等优点受到钢铁生产厂家的普遍重视[1-2]。薄板坯连铸连轧生产取向电工钢时,因均热炉温度低于1200℃,受技术条件限制,为在较低的加热温度下保证产品磁性,采用固有抑制剂+后添加抑制剂方法,部分抑制剂(如A1N、Cu2S、MnS等)在热轧或常化处理过程中形成,而在冷轧和脱碳退火后进行渗氮处理,在钢中形成更多AlN质点,提高抑制力[3]。本试验模拟TSCR+固态渗氮工艺对高磁感取向硅钢进行了研究。

  1 试验材料与方法

  模拟试验的工艺流程为:真空冶炼→模拟薄板坯连铸→低温板坯加热→热轧→常化→酸洗→冷轧→脱碳退火→涂MgO隔离剂+固态渗氮→高温退火→磁性能测量。

  具体试验工艺包括:利用15kg真空感应炉冶炼浇注后得到15mm×50mm×250mm的铸坯,将其立刻送入保温炉中,在1150℃保温30min,5道次热轧至2.3mm,开轧温度约为1120℃,终轧温度约为920℃,轧后利用保温炉模拟560℃卷取过程。将热轧板在N2气氛下快速加热至1120℃保温2min,然后空冷至900℃再放入马弗炉中并保温2min后淬入沸水,进行两段式常化处理。常化板经酸洗后,一次冷轧至0.30mm。脱碳退火制度为:835℃×5min,气氛为通过65℃水的30%H2+70%N2。脱碳退火完成后试样涂MgO,其中氮化锰中N质量分数为14%。MgO涂层成分构成为85%MgO+5%TiO2+10%MnN,然后在1200℃长时间保温进行高温退火。采用金相显微镜观察不同阶段试样的显微组织,并采用Image-pro测量晶粒尺寸。采用扫描电镜+能谱分析观察试样中的析出物形貌和种类,通过扫描电镜下多视场观察定量统计确定析出物的体积分数(选则60个视场以上)。

  2 试验结果及分析

  实验室模拟薄板坯连铸连轧生产线试制取向硅钢,其成分见表1。

 

  2.1 渗氮效果

  为了确定试验钢的二次再结晶温度,对脱碳板均匀涂MgO涂层,以30℃/h升温至900℃后开始对样品进行渗氮,退火气氛为40%N2+60%H2,渗氮后钢中N质量分数见表2。

  2.2 二次再结晶开始温度的确定

  对1号脱碳板和渗氮板进行二次再结晶试验,分别在940、980、1020和1060℃恒温1h,气氛为100%N2。采用80℃左右的50%~60%容积比的HCl溶液侵蚀后观察试样的组织,以此判断二次再结晶的开始温度。发现不经渗氮的脱碳板没有发生二次再结晶,渗氮后脱碳板的二次再结晶组织见图1所示。

  由图1可以看出,940℃保温时出现了零星的二次晶粒,尺寸较小,980℃保温时二次再结晶不完全,二次晶粒尺寸长大明显,约10mm;1020℃保温时,二次晶粒已经发展完全,观察样品表面,发现二次晶粒颜色大体相似,此时晶粒尺寸约为14mm;1060℃保温时,发现样品二次晶粒之间颜色有明显差别,并且二次晶粒尺寸明显减小,约为6mm,这是因为保温温度超过二次再结晶开始温度,位向差较大的二次晶粒也发生了异常长大。因此,渗氮板的二次再结晶开始温度约为980℃。

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