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台车式钢管热处理正火炉温度均匀性测试

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  为了实现全组距生产无缝钢管,衡阳华菱钢管集团有限公司2010年上了Ф720机组生产线,主要生产大口径的厚壁无缝钢管,为了能使720分厂达产达效,新上了三台正火热处理炉,为了确保正火炉性能,在正火炉热试后对其中的3#炉进行了空载有效加热区温度均匀性测试,在生产后又进行了装载测试,获取了完整的数据,对生产热处理钢管起到了重要的指导作用。

  1正火炉概况

  正火炉为两侧面加热的台车热处理炉,生产操作为行车吊钢管上台车,台车进炉热处理,保温结束后,台车出炉,行车将钢管吊离台车进行水冷或冷,再开始下次生产。正火炉宽为3900mm,内长为14240mm,炉膛高为1600mm,两面布置18个亚高速烧嘴,炉温在长度方向上分为三段控制,一段控制6个烧嘴,采用双交叉限幅控制,使炉内温度满足工艺要求,其技术性能见表1。

  2空载测试

  正火炉热试过程中,从工控机显示三段温度符合工艺要求,炉温的控制精度均可以控制在±10℃之内,但因为温度由炉顶插入炉内的热电偶测出,热电偶伸入炉内约200mm,为了更好地了解炉内温度分布,对其中的3#炉进行了有效加热区温度均匀性测试,先确定其有效加热区为13000mm×2520mm×720mm的箱型区域。在正火炉的有效加热区域中根据GB/T 9452-2003《热处理炉有效加热区测定方法》[1]和有关文献[2],有代表性地选定了11个测温点,如图1所示。

  其中,1、2、3、4在炉前,5、6、7、8在炉尾,1、3、5、7、9在一个高度,2、4、6、8、11在一个高度。采用镍铬镍硅热电偶,K分度补偿导线,12个通道的温度记录仪,热电偶从炉顶插入,固定在炉内。

  测试情况如下:

  设定工艺温度为920℃,点火后3h手动升温到600℃后,正火炉操作控制切换到自动状态,首先用60min时间升温到800℃ ,在800℃保温20min后继续升温;再经过60min后到达920℃,然后在该温度下保温1h;测试时炉压控制在0~5Pa范围以内,数据记录如表2。从测试结果可以看出:工艺设定(920±10)℃保温,工控机温度显示完全符合±10℃温度控制要求;11个检测热电偶显示温度中,炉子中间9#、10#热电偶的温差不大,符合要求,中间下部11#热电偶的温差大,炉子两端的温差大,并且下部和炉门口的温差还稍大一些,分析可能是密封不好,吸冷风造成。

  对砂封和炉门密封进行了检查和加强,并要求司炉工每天定时进行检查;另外笔者认为生产时,可以在加热工艺要求上,适当提高炉膛压力,设定为5~10Pa,便能减小温差,加上有效加热区域确定时是选定极限长度13m,制定好装料制度也能减小温差,便没有再做测试就投入了生产。

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