液化石油气灌装秤的改装
我厂于1981年承担了大庆石油管理局南七联液化石油气机械化灌装生产线工程,液化气灌装转盘上的24台灌装秤选用沈阳衡器厂生产的SYC一50型射流自动液化气秤,调试中发现这种秤存在如下儿个问题:
(1)射流元件质量差,控制信号不灵敏,灌装精度不稳定。
(2)自动检斤差动气缸动作慢,影响灌装速度。
(3)截止阀结构不好,封闭不严,漏掖严重。
(4)灌装时,夹枪、开角阀、按启动按钮操纵动作多。
(5)射流秤结构复杂,气控元件多,连接管路多,调整维修困难。
经反复调试,仍无法正常生产而使工程拖了两年。后来我们对原射流秤进行改装,将射流控制改为气动控制,取消了差动气缸和加陀气缸,用法码18(见图)平衡液化气重,通过移动游蛇22来平衡灌枪和空钢瓶重量,并将其位置固定。自动灌装气动控制及结构示意如图所示,由气源出来的压缩空气经分水滤气器1、减压阀2、油雾器3后分为三个支路,当空瓶23进入灌装秤位时,秤杆19没抬起,挡板5处于下端,此时贯穿孔22接通,压缩空气经减压阀4、管路6、贯穿孔22、管路21推动换向阀8,使二位五通换向闷8处于右端位置,使得另一气路的压缩空气气流经管路7、阀8进入气缸9的右腔,推动活塞向左移动使截止阀10上的通道孔12被打开,此时呈液体的液化气由管道n经截止阀10、管道13进入灌枪的内腔14,此时搬动手动换向阀16的手柄,另一控制气流经管道17、阀16进入推动灌枪移动的气缸15的后腔使灌枪枪咀顶紧在钢瓶角阀上后,枪咀被压缩,液化气由腔14流入钢瓶内_当注入钢瓶内的液化气重量达到规定值时,秤杆19抬起,挡板5将贯穿孔22挡住,阀8的控制气流消失,从而在弹簧作用下复位,压缩空气进入截止阀气缸的左腔,将截止阀上的通道孔12关闭,停止灌装。
改装后的灌装秤具有结构简单、调整维修方便、控制信号灵敏、灌装精度准确、稳定、截止阀处封闭好、无漏液等特点,在试生产中灌装了3万瓶,灌装精度控制在士0.skg范围内,与国内几家大型灌装站进口的丹麦灌装秤比较,有明显的经济效益。
本文作者:赵晓雷
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