CVT无级变速器试验台的控制研究
介绍了CVT变速器的工作原理,CVT试验台的发展现状,分析了CVT试验台控制变速器的方法和PWM脉宽调制技术原理以及基于该技术的比例阀放大器的优点,分析了占空比和线圈电流的关系,并以实例证明了该技术运用于比例放大器的可行性。
Stewart型六自由度运动平台反解算法研究
Stewart型六自由度运动平台,能够完成空间中六个自由度的运动。该文通过研究Stewart平台的机构特点和相关理论,总结出其运动学反解的运算规律,根据运动规律编写了反解算法,并通过Matlab中的Simulink建立了运动模型。给定目标姿态曲线,通过运算对运动仿真模型进行控制,即可得出运动曲线。通过比较仿真曲线与目标姿态曲线的吻合程度,即可判断算法的正确性。该研究过程为六自由度运动平台及其控制系统搭建提供了理论依据,为六自由度运动平台作为振动台进行测试试验奠定了基础。
橡胶压块机现场调试中的故障处理分析与排除
文章针对橡胶压块机现场调试中出现的几个故障,分析故障产生的原因,提出了解决方案,对今后的类似问题具有借鉴作用。
基于LabVIEW的百吨级阻尼器综合性能试验台测控系统的研制
针对百吨级阻尼器综合性能试验的特殊要求,研究开发了一套具备高精度、大载荷、宽频响等特点的百吨级阻尼器综合性能试验台测控系统,使用虚拟仪器软件LabVIEW作为系统软件的开发平台,采用模块化方法进行软件设计,实现测控系统各功能需求。现场试验和使用结果表明:研制的测控系统运行良好,加载控制精确,试验数据可靠。
基于迭代控制的数字电液伺服振动台研究
由于电液伺服振动台具有很强的非线性和时变性采用传统PID算法控制时往往存在较大误差难以得到期望输出.现在传统PID算法的基础上加入迭代学习算法仿真结果表明该方法可以很好地消除输出误差在选择合适算法参数的前提下可以精确实现期望的输出轨迹.
橡胶压块机液压控制系统的技术改造实践
在分析原有压块机液压控制系统存在问题的基础上,提出了可靠性高、性能优越的技术改造方案,经过改造后液压系统的试验运行和性能考核,证明了该技术改造是成功的。
翻车机摘钩台新型液压控制系统的设计与实践
文章针对翻车机摘钩台原液压系统的设计缺陷和故障现象以及具体的工艺流程,对翻车机摘钩台液压系统进行了重新设计开发,并对现场调试中出现的问题进行分析和排除,对今后类似的问题具有借鉴作用.
压块机二通插装阀控制系统的分析
介绍了一种用二通插装阀控制的压块机液压控制系统,并对该系统的原理进行了分析。该系统全部采用二通插装阀组件,具有占用空间少、元件总数少、可靠性高等特点。
充液阀水平安装时的故障分析及排除
在液压传动机械中为了提高机器的空行程速度和回程速度广泛应用了充液阀来实现对液压缸的快速大流量充液和排液.充液阀在一般情况下都是垂直使用文中就充液阀必须水平安装时所产生的问题进行了剖析并提出了解决问题的途径保证了充液阀水平安装时系统正常工作.
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