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直动式锥形溢流阀动态特性计算机辅助分析

作者: 史英春 王丽梅 曹玉环 刘宇辉 张新宇 臧克江 来源:佳木斯工学院学报 日期: 2024-05-11 人气:83
采用MATLAB语言中的,SIMULINK工具箱,对直动式锥形溢流阔的动态特性进行了分析,此种方法简便、可靠、易掌握,结果表明,文献[1]分析结果是正确的.

电控可变焦128元×128元自适应液晶微透镜阵列

作者: 李晖 张新宇 张天序 沈绪榜 来源:光学精密工程 日期: 2023-05-07 人气:25
电控可变焦128元×128元自适应液晶微透镜阵列
基于已有的单圆孔电极液晶透镜的结构与设计方法,研制了新型的电控可变焦128元×128元液晶微透镜阵列。该面阵液晶微透镜使用氧化铟锡(ITO)玻璃作为上下基板,上电极通过光刻技术和盐酸腐蚀方法得到128元×128元圆孔阵列图案;下电极为ITO膜。上电极的圆孔阵列排列整齐,每个圆孔的直径为50μm,圆孔之间的间隔为100μm,夹在上下基板之间的液晶层的厚度为20μm。验证了该面阵液晶微透镜的光学特性,结果表明,在0.2~5.0 V(RMS),该面阵液晶微透镜的焦距为50~400μm,焦点的焦斑尺寸在10μm左右,点扩展函数值近似于理论数值。该面阵液晶微透镜的工作电压与焦距成反比,可以成清晰的多重像。

液压污染控制技术的现状和发展安排

作者: 张新宇 来源:科技传播 日期: 2022-11-15 人气:154
现今的社会上随着科技的发展,液压系统被应用的越来越广泛,随之而来的是新的问题一旦液压系统出现故障,那么很多工厂就会遭受不小的损失。而另一方面,造成故障很大一部分原因是液压系统本身的污染。如果系统被污染的很严重,就会对设备、产品产生很大的影响,所以平日里对液压系统的污染控制,就显得尤为重要。

数字缸伺服系统线性二次型最优控制仿真研究

作者: 张新宇 宋锦春 于晓光 来源:机械设计与制造 日期: 2022-10-09 人气:135
根据数字缸伺服系统的框图结构,建立了系统的状态空间方程数学模型;利用线性二次型最优控制理论,给出相应控制算法,设计了系统最优控制器,并通过MATLAB对系统特性进行仿真分析;对于采用最优控制算法前后的系统分别进行了阶跃响应和频率响应仿真分析,以验证该算法对系统动态特性的影响,同时又探讨了最优控制器中的加权矩阵对系统稳定性的影响。仿真结果表明,最优控制算法改善了系统动态品质,实现简单,且控制精度高,工程实用性强。

用于近场集成光学头的面阵平面微透镜

作者: 张新宇 裴先登 谢长生 来源:光学技术 日期: 2022-09-02 人气:3
用于近场集成光学头的面阵平面微透镜
讨论了采用常规的光刻热熔法及灰度掩模技术制作非梯度折射率型平面折射和平面衍射微透镜的情况。定性地分析了在不同的工艺条件下可能得到的平面端面微光学器件的种类和形貌特征。给出了在石英衬底表面通过光刻热熔工艺和氢离子束蚀刻所得到的球面及圆弧轮廓特征的凹形掩模的SEM照片,并对用于近场集成光学头的平面微透镜和半导体激光器的集成结构作了初步分析。利用这一技术所制成的平面折射微透镜可以很方便地与半导体光源等器件匹配耦合及集成固联。

基于硅各向异性腐蚀的非球面微光学元件的制作

作者: 陈胜斌 李纪赛 张新宇 来源:半导体光电 日期: 2022-07-07 人气:3
基于硅各向异性腐蚀的非球面微光学元件的制作
讨论了一种制作非球面微光学元件的新方法。此方法的关键步骤是将(100)硅在KOH∶H2O中的两步各向异性腐蚀。首先在硅衬底的掩模上开一组圆孔,圆孔的尺寸与最终的轮廓相对应。通过在硅衬底上腐蚀出一组凹球面状的微结构,一定的轮廓可以由一组这样的凹球面拼接而成。用这种方法可以简单高效地制作出很多用常规工艺难以加工的非球面、不规则的微光学元件。建立了描述此方法的模型,并进行了讨论分析。

基于MATLAB/Simulink的数字缸模糊PID复合控制研究

作者: 张新宇 宋锦春 曹钧凯 来源:中国工程机械学报 日期: 2022-01-30 人气:61
设计了模糊PID(Proportion Integration Differentiation)控制器,在给定参数下利用MATLAB/Simulink对数字缸系统性能进行仿真分析,得到了不同输入信号下系统的响应特性。仿真结果表明采用模糊PID控制比普通PID控制改善了数字缸系统动态性能,减小了超调量,提高了响应速度。

内压缩波系对高超声速进气道自起动性能影响研究

作者: 贾轶楠 张启帆 仝晓通 岳连捷 张新宇 来源:实验流体力学 日期: 2021-10-01 人气:169
内压缩波系对高超声速进气道自起动性能影响研究
为了探究进气道肩部膨胀扇以及不同压缩方式对进气道自起动性能的影响,结合具体的进气道构型,针对不同的压缩角、边界层厚度开展了马赫数4.0级的风洞试验研究。结果表明:在不起动分离区同侧的膨胀扇会对当地气流加速,降低局部压强,进而对压缩激波较强时的进气道自起动过程有明显改善。而唇罩分级压缩对二元进气道的自起动能力也有提高效果。此外,对比侧压模型与顶压模型的试验结果发现,边界层厚度对侧压模型自起动性能的影响趋势与顶压式存在明显的差异。与此同时,当自起动受限于几何喉道的进气道构型,压缩方式对进气道自起动性能的影响不明显,但是对于由压缩激波-边界层干扰诱导分离区形成的气动喉道决定能否起动的进气道,侧压方式有利于提高进气道的自起动性能。

数字缸伺服系统的自适应鲁棒滑模控制

作者: 张新宇 于晓光 宋锦春 来源:液压与气动 日期: 2019-11-27 人气:173
数字缸伺服系统的自适应鲁棒滑模控制
针对存在参数不确定性、复杂非线性等特点的数字缸伺服系统,提出了自适应滑模鲁棒控制方法,在Lyapunov稳定性分析的基础上,给出了参数自适应律,设计了相应的控制器,并通过MATLAB对系统特性进行仿真分析。仿真结果表明,该控制算法改善了系统控制性能,具有较好的跟踪响应和较强的鲁棒性以及工程实用性。

带钢跑偏液压伺服系统建模研究

作者: 张新宇 姚瑶 陈忠基 吴晓元 来源:机械设计与制造 日期: 2018-11-03 人气:9515
带钢跑偏液压伺服系统建模研究
通过对带钢跑偏液压伺服系统的分析,建立了各组成环节的传递函数,得出了整个系统的数学模型,为进一步分析和设计该系统打下了基础。
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