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西门子可编程控制器监控系统在水厂送水泵房的建立

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  一、引言

  目前,我公司已有一水厂、五水厂两个水厂和长大集团第八水厂的 DCS系统相继实施竣工,使水厂生产和管理的自动化水平大大提高,本文就构成系统的一个子站——送水泵站,谈一谈可编程控制器监控系统在该站点的建立。送水泵站是水处理工艺的最后一道工序,清水经过它升压后直接输送给用户,所以,怎样应用现代科学控制技术,改善和提高送水泵站的自动化水平,研制出先进的可编程控制器监控系统,保障城市供水是我们的主要任务。

  二、系统组成

  送水泵站的主要控制设备为高压电机和出水阀门及改进后安装的排气电磁阀。可编程控制器通过对微机保护系统柜、高压柜、阀门控制台等设备和相关仪表输出的各种信号、参数 (如:电流、电压、出厂水流量、余氯、浊度、水压、水位等)进行实时采集、分析、处理,再输出给控制对象,利用PC机,通过WINCC组态软件,做成一个非常友好、生动鲜明的界面,方便地监视本站点的生产工况并对设备进行控制。现场总线PRO-FIBUS把本站点的PLC和PC电脑与其他站点、中控室、厂长室等连接起来构成一个工控网络。

  三、系统功能

  通过计算机对生产设备进行操作,对工艺过程进行监控,具备手动、单控、联控、全自动控制功能;

  能够实时地远程采集生产设备的状况信息, ( 如手动、自动、运行、故障等 ) ,以及水处理工艺参数 ( 如流量、压力、余氯、浊度、水位等 ) ;

  对多种信息、参数进行计算、分析、处理,设置超限报警,上传等,并形成随时间变化的曲线;

  各功能模块的点数留有 10% 的余量供备用,必要时可方便地进行系统扩展;

  具有网络功能的监控计算机、可编程控制器与各个子站之间,采用 PROFIBUS 工业现场总线联网通讯,可进行有限的子站画面相互切换。

  能与微机继电保护系统通讯,取得各种电运行参数供系统使用。

  四、硬件设计

  1.PLC模块选取 根据监控要求,该站选用了西门子SI-MATICS7—300PLC,其模板配置如图:

  A :电源模块 PS307 B :中央处理器模块 CPU315-2DP C :通讯模块 CP343-5D :数字量输入模块 SM321 E :数字量输出模块 SM322 F :模拟量模块 SM331

  2. 本站点控制柜 (PLC 柜 ) 设计

  考虑到泵站的具体工作环境和控制应用对象的重要性等因素,对电源回路加装了电源净化器件,由于 PLC本身电源容量小,只有几十毫安至几百毫安,故外加了一个开关电源,以满足中间继电器、电磁阀、仪表的电容量需求,对PLC采集的每个数字量信号,在电路上尽可能不与现场生产设备发生直接关系,采取隔离措施构成单一回路,既保证了本系统的安全,也保障了现场生产设备的安全 。

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