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高炉炉顶液压控制系统适应性改造探讨

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  0引言

  3#750m3高炉炉项采用PW 紧凑型串罐式无料钟炉顶,由一套液压控制系统实现炉顶上料柱塞阀、上密封阀、料流调节阀、下密封阀、均压阀以及均压放散阀的开关动作,完成高炉装料作业。由于生产节奏的加快,高炉利用系数提高,该系统在工作过程中出现的液压故障严重制约了高炉的稳定生产。通过对其增加备用控制系统,以及柱塞阀油缸适应性改造,液压系统的重新校核验算及优化完善,来提高液压系统的运行稳定性。

  1炉顶液压系统实际应用中的缺点

  炉顶液压系统在实际应用中,暴露出诸多问题,故障排查时间长,影响炉顶设备的正常运行,造成高炉控风作业甚或休风,严重制约了高炉生产的稳定运行。液压系统运行中,常发生以下故障:

  1.1料流调节阀液控单向阀阀芯断裂故障;

  1.2液压控制系统电磁阀换向阀线圈烧损故障;

  1.3上下密节流阀阀芯弹簧失效故障,节流阀阀芯断裂故障;

  1.4柱塞阀多次打不开或关闭动作慢故障等。其中柱塞阀打不开故障表现的相当突出,自2006年以来共计有36次打不开故障。

  2高炉炉顶液压控制系统改进过程

  液压系统故障均表现在阀组在线使用时,故障排查时间是制约生产的关键因素,因此需要考虑如何实现阀组的离线检修而不影响生产:柱塞阀故障表现尤为突出,高炉强化冶炼后,生产节奏加快,料批重量增加,柱塞阀油缸提升能力受限,需要增大其提升能力。在炉项30m液压站增加~套备用控制阀台,满足高效生产组织要求。备用阀台液压阀选用在线使用原控制阀台阀类规格型号,保证备件的统一性、互换性,便于备件管理和减少备件储存量。炉顶液压控制阀台一用一备,可实现故障状态下的快速切换,满足高炉炉顶正常装料要求,同时为故障排查赢得了时间。

  2.1提高柱塞阀油缸的提升能力

  2.1.1提高系统压力现炉顶工作压力为16MPa,提高系统工作压力可相应提高柱塞阀的提升力。由于原系统选用恒压变量柱塞泵A10VSO28DFR1/31 R—PPA一12N00,该泵额定压力28MPa。要提高系统压力,按照最大连续工作压力为额定压力的70%考虑,系统压力可调整到20MPa。

  2.1.2对柱塞阀油缸进行适应性改造,进行重新选型设计,提高油缸提升能力原柱塞阀油缸设计工作能力是高炉装料料批1 5—1 7吨/批(按批重17吨计),柱塞阀油缸选用Z1103d一702—11(125/7OX800)。随着高炉冶炼强度的提高,增大了高炉装料料批重量,料批增至25—27吨/批(按批重26吨计)。

  2.2对原液压系统关键备件重新校核

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