螺旋立铣刀切削力建模分析及加工优化研究
铣削加工中铣刀切削刃与工件的相互作用是一个快速、复杂的变化过程,且其受力变化是其它一切物理量变化的根源,因此研究在铣削加工过程中铣削力具有重要意义。这里研究了切削深度对切削力的影响,提出了一个快速反映切削力波动的切削系数。通过时域分析了在不同切削系数状况下的切削力波动与工件加工质量从而验证了方法的有效性。研究结果表明选择合理的切削系数可以降低切削力波动。因此可以通过选择合理的切削深度在保证加工质量的同时提高切削效率。
插入式电磁流量计的理论研究
从电磁流量计理论出发,建立插入式电磁流量计的物理模型,求出相应的电势、磁势和权函数的分布,并进行了定量计算,分析不同流场下插入式电磁流量计的输出电势差。计算研究表明,如果把电极放置于平均流速点位置,这种流量计可以测得通过管道的流量,电极位置偏差所产生的测量相对误差约为1%~2%。
用预拌厂废水制备C20~C60混凝土及工程应用
分析了湖南区域三个混凝土预拌厂废水的理化性质,采用该废水制备了C20~C60混凝土来研究废水对混凝土工作性能、力学性能和关键耐久性能的影响,并在相关指标满足工程应用的要求后,将其应用于工程中。研究表明,三个预拌厂产生的废水及其沉淀废渣各项理化性质相似,成分接近,主要以SiO_2、Al_2O_3和CaO为主。沉淀废渣粒径较小可以改善混凝土体系的颗粒级配;各强度等级的混凝土在废水的最优掺量上存在差异,C30混凝土废水掺量在50%表现出较为优异的工作性,且废水对于中高强度等级混凝土的抗压强度未发现不利的影响;废水可降低混凝土的电通量和提高抗碳化性能,C60废水混凝土6 h总电通量为300 C左右,碳化深度随着废水掺入量的增加而减少。
基于梯度设计的地铁管片混凝土抗渗性能研究
针对长沙地铁地下水充沛的特点,通过内掺水泥基渗透结晶型材料(简称CCCW)和硅灰,外涂CCCW和聚氨酯涂料的方法,制备地铁管片混凝土。对其抗水渗透性能、抗氯离子渗透性能及早期收缩性能进行分析,并结合预制生产工艺,得出地铁管片混凝土抗渗梯度设计及工程应用的技术措施。研究表明,CCCW对混凝土一次抗压强度和一次抗渗性能没有明显改善,对其二次抗压强度和二次抗渗性能则改善明显;混凝土掺入硅灰有利于提高其抗渗性能,使其电通量减小,内部孔径分布更合理;地铁管片混凝土初凝后150h收缩率小于0.00020,早期收缩小可降低开裂风险。涂层改善地铁管片混凝土抗渗性能较明显,可用于恶劣的渗水环境,满足抗渗梯度设计的需求。
高温高湿环境下方块大体积海工混凝土抗裂性能研究
针对南海区域高温高湿环境,采用大粒径粗骨料、小坍落度的配合比设计方法,预埋冷却水管及创新施工养护方式,制备方块大体积海工混凝土。对其收缩性能、热学性能、水化产物、抗裂性能等方面进行分析,并结合工程应用,得出方块大体积海工混凝土抗裂设计及施工的相关措施。研究表明,采用5~31.5mm(占比40%~50%)与31.5~63mm两种连续级配碎石拥有很好的紧密堆积效果,260h收缩率为4.03×10-4,低于5~31.5mm连续级配碎石的260h收缩率4.74×10-4;方块仿真模型和工程实体温度分析检测得出中心最高温度出现在浇筑后40h,接近70℃,中心温度和表层温度最大差值接近25℃;高温高湿环境下采用预埋冷却水管及养护剂+土工布+薄膜+土工布四层体系的养护方式对方块抗裂效果明显。
FSK202-3型X线机曝光故障维修一例
故障现象:云南省玉溪市华宁县盘溪卫生院一台北京万东医疗装备股份有限公司生产的FSK202—3型X线机出现拍片时不能曝光的故障。笔者前去现场了解故障情况,得知该机开机时操作台控制面板显示一切正常,医生按动手闸Ⅰ档时升温灯亮,按动手闸Ⅱ时准备灯亮但是曝光灯不亮,紧接着操作面板出现死机,再按任意键不起作用,必须重新开机,检查透视功能正常。
百米基坑巨型柱不同配合比水泥水化热研究
通过对不同生产工艺的水泥水化放热量进行试验,得到各水泥的水化放热曲线和拟合公式,可以用于预测不同时间段内水化放热量,并结合各工艺水泥的抗压强度对水泥进行了选择。对基准C60P10和C40P10进行优化,同时,通过四种配合比胶材的水化热量化试验,发现降低水泥用量,增加粉煤灰和矿粉用量可以有效降低混凝土水化热,其中,优化后C60P10的7d水化热降低10.4%,优化后C40P10的7d水化热降低25.4%。
高空作业车平衡阀问题分析
平衡阀大量应用于工程机械中,应用不当会导致故障发生.针对折叠臂式高空作业车出现中臂,下臂非平稳下行的故障进行诊断,发现故障是由于平衡阀选型不当所致.通过分析平衡阀开启受力,导出数学模型,提出对应不同的工作结构和液压系统选择不同类型平衡阀的方法.
无模型算法在电液伺服系统运动控制中的研究与应用
文章提出了一种基于Fourier级数的无模型的电液伺服系统运动控制算法该算法将轨迹跟踪问题在Fourier空间转化为调节器问题并给出了控制器的详细设计及系统的稳定性分析最后给出控制器在注塑机上的实际应用实验结果表明该方法对改善注塑机动模的运动特性有较好的效果.
电液伺服系统无模型轨迹跟踪控制算法的研究与实现
对于具有往复运动特征的电液伺服系统,由于存在很强的非线性,依靠模型分析,求解将是十分复杂的,本文提出了一种基于Fourier级数的无模型的电液伺服系统轨迹跟踪控制算法,该算法轨迹跟踪问题在Fourier空间转化为调节器问题,并给出了控制器的详细设计及系统的稳定性分析,最后给出控制器在注塑机上的实际应用,实验结果表明该方法对改善注塑机动模的运动特性有较好的效果。