TB880E掘进机推进液压系统改进设想
秦岭隧道I线所用 TB880E掘进机,经过近两年的施工使用,发现该机型在穿越不良地段时,存在撑靴利用不足而使推进力降低、成倍增加掘进时间的问题。特别在秦岭硬岩条件下,通过断层时,当撑靴可撑出三分之二,推进力却达不到额定推力的三分之二,在掌子面岩层较硬需大推力时,掘进时间明显成倍多于以往同类岩石所需时间,同时刀具磨损也比同类岩石下严重。据分析认为是由于该机推进液压系统设计不合理所造成的,以下分析其原因及改进设想。
1 TBM推进工况简介及液压系统原理
1.1 TBM推进H况简介
TBM内凯与刀盘相连,内凯分为前后两段,由螺栓连接(见图1)。前后外凯可分别在前后内凯上滑动。前后外凯分别有四个推进油缸推动内凯,实现刀盘向前掘进。前后外凯各有八个撑靴分为四组,成X型径向布置在外凯上。当撑靴全部撑紧在岩壁上时,撑靴与岩壁间静摩擦力就是推进油缸推进内凯前进的推进反力,掘进中TBM额定推力为 17. 5 MN,推进油缸压力 27. OMPa。前后外凯的各个撑靴可单独控制,在隧道壁某处过软或坍塌时,对应的撑靴油缸可关闭,不撑出撑靴。由于撑出撑靴数量的减少,必须相应减小推进力,即减小推进油缸压力,否则撑靴可能打滑或损坏导向柱。
1.2 TBM推进液压系统原理图
从图2可看出,TBM前后两组推进油缸由同一个压力补偿器对推进油缸大腔供油,即前后两组推进油缸无论何时的推进压力相等,也就是前后外凯推进油缸的压力不能分别控制调整。
2 推进液压系统设计缺陷分析
在过不良地段时,由于隧道壁岩石坍塌或其他原因形成空洞,造成前外凯或后外凯撑靴不能全部撑出的情形。例如,当前外凯16个撑靴可以全部撑出且撑靴所撑位置岩石状况很好,而后外凯撑靴只能撑出8个撑靴油缸,这时前外凯推进油缸推进力可以达到 8. 5 MN,而后外凯因为只撑出一半数量撑靴,其推进油缸推进力只能达到约5.5MN,推进油缸压力约19.0MPa。从液压原理图可以着到,因为前后外凯推进油缸大腔油路相通,前外凯推进油缸压力与后外凯推进油缸压力相等,也为19.OMPa,因此总推力只有11MN。在秦岭一线北口硬岩条件下,多数小断层过后就是硬岩,需要TBM达到额定推力才能有效掘进。在这种情况下,推进力减小5-6MN对掘进的影响就是掘进时间成倍增加。如果前后外凯推进油缸可分别控制,使前后推进油缸的推进力都能达到其撑靴所能达到最大静摩擦力,在上例中,推进力就可以达到15MN,从而缩短掘进时间。
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