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薄膜装置增上溴化锂制冷机组分析

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  1前言

  中国石化洛阳分公司是一家拥有8000kt/a 加工能力的油、化、纤一体化的特大型石油化工企业,其薄膜装置生产线引自法国DMT 公司, 生产的BOPP 消光膜幅宽为6.6m、 厚度为12 ~80μm, 设计年产能20kt/a。 装置现有2 台螺杆式冷水机组,每台额定制冷量为1680kW,额定输入功率为350kW,循环水用量为345t/h,实际制冷量根据制冷负荷自动调节。其中一台为工艺用冷冻水机组,供、回冷冻水温度分别为11℃和16℃,全年运行,正常运行时制冷负荷约为额定制冷量的3/4,主要为电机齿轮箱和牵引辊等设备提供冷却用冷冻水;另一台为环境空调用冷冻水机组,供、回冷冻水温度分别为7℃和12℃,每年运行时间约5 个月 ,正常运行时制冷负荷约为额定制冷量的3/4, 同时可作为工艺用冷冻水机组备用机组。

  2低温热水系统运行状况

  炼油装置存在大量低温热源(温度低于120℃),由于温位太低,用于产低压蒸汽较困难,只好用冷却水或空冷冷掉,不仅增加水耗和电耗,同时也等于放弃了一个相当大的热源[1]。

  通常,低温余热利用途径主要有:

  ① 发电,分热水扩容发电和有机工质循环发电,但前者效率低,后者可靠性较差;

  ② 热泵升温[2],但该措施受制于电热价格比 ,升温幅度不大;

  ③ 产生低温冷源, 其典型流程是先回收余热发生的95~98℃热水,后以热水驱动溴化锂制冷机组,发生7~10℃冷冻水,作为某些需要较低温度操作工段的循环冷剂,或顶替部分电制冷负荷,以降低电耗。

  为充分利用炼油装置低品位热源 ,2008 年5月,在全厂新建两套低温热水系统,Ⅰ套供生产装置工艺使用,替代低压蒸汽;Ⅱ套供生活区和办公区,用做生活热水和冬季采暖。 Ⅱ套低温热水系统热源情况见表1,夏季用户用量见表2。 根据用户实际运行情况,如果低温热水供水温度达到设计参数93℃,低温热水至用户温度约89℃(考虑管路热损),开元交换站溴冷机只需150t/h 热水。 如Ⅱ套低温热水系统热源装置运行正常,在夏季,Ⅱ套低温热水系统尚有350t/h 的热水富余,需要用循环水冷却至70℃以下再循环利用 ,存在能量利用不合理状况 。

  3增上低温热水型溴化锂制冷机组可行性分析

  3.1溴化锂吸收式制冷技术及原理

  溴化锂吸收式制冷技术利用“溴化锂-水”二元溶液为工质,水为制冷剂,溴化锂溶液为吸收剂,利用水在高真空(绝对压力870Pa)状态下蒸发、吸热和溴化锂溶液吸收水蒸气的特性进行热交换,制取5~15℃的冷冻水[3]。

  该技术制冷过程所需热能可为蒸汽、 废热、废汽及热水(65℃以上),对热能的品位要求不高,电力消耗少、污染低、效率较高。其工作过程为:外部可利用驱动热源,在极限温度65℃以上进入工质发生器管程,加热浓缩发生器壳内的溴化锂水溶液,蒸发出的水蒸汽工质进入蒸汽冷凝器壳内,被外部循环水冷凝节流降压,水进入蒸发器,在高真空环境下骤然降温至5℃以下,吸收蒸发器管程内流动的冷冻水热量快速蒸发,从而制取所需温度的冷冻水。壳程的水进入吸收器壳内,被来自发生器浓缩后的溴化锂溶液吸收并放出溶解热,溶解热通过管程冷却水带走,吸收水蒸气的溴化锂溶液变稀后被送入发生器壳内浓缩。如此进行工质水的相变循环、溴化锂溶液的吸收与解析循环。

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