V形夹织物橡胶组合密封圈的结构改进
论述活塞密封腔体用V形夹织物橡胶组合密封圈的结构型式和特点、局部结构改进、工作原理、密封机理、模具结构及其使用效果。以实际生产的Vl60×l35×40规格V形组合圈为例,应用于往复运动的液压活塞密封,其密封性能是可靠的、理想的。
加裂循氢机故障分析及处理
筒袋离心式压缩机端盖密封多采用O形橡胶圈型式,通过在加氢裂化循氢机检修过程中发现的问题,分析造成端盖泄漏的原因,并针对现场故障进行相应处理。
溶胀压力对O形圈摩擦力的影响
以前曾研究过溶胀压力对固定O形圈密封能力的影响。表明了在石油基介质中工作时,非耐油橡胶O形圈的密封能力增高。这一效应被解说为在溶胀压力作用下,发生了附加的接触应力,O形圈体积增大所致。
O形圈故障的检查及排除
大多数工程师及管理人员都认识到O形圈故障可能是很关键的问题。能检查和排除这些问题可在连续生产或重新设计密封体系过程中节省许多宝贵的时间。 O形圈是一种指定或装配的'简单'装置,直到破坏之前。
国产氟橡胶与大金公司氟橡胶O形圈胶料的对比试验
对比3F公司的26B氟橡胶和大金公司G751氟橡胶的加工性能.物理性能,和耐油性能。
螺纹连接密封胶圈损伤分析
飞机螺纹连接密封胶圈损伤失效,通过外观检查、断口分析、硬度分析、间隙测量等方法,结合密封圈的结构特点和工作受力特性,对密封圈的失效性质、原因及过程进行深入探讨,并探寻预防再失效的改进措施。结果表明胶圈为间隙咬伤损伤,主要与其硬度偏低及间隙量偏大有关;顶盖倒角边缘设计尺寸低于标准要求,也促使胶圈咬伤;控制间隙量在0.06 mm以内,在保证胶圈其他性能符合要求的条件下适度提高硬度,均可有效防止类似故障的发生。
某型飞机螺旋桨桨根动密封圈改进及参数优化
飞机螺旋桨桨叶叶根是动密封结构,其关键部件为动密封胶圈。在飞行过程中,桨叶角度时刻处于变动状态,若动密封不良,容易出现桨叶桨根渗油情况,影响飞机飞行安全。对原动密封胶圈进行了分析,发现原动密封胶圈存在硬度低、耐磨性能差、压量低和不满足偏载要求等问题。针对这些不足,设计了一种参照Trelleborg 的TG4 和Parker 的OQ标准的格莱型密封圈,该密封圈材料为氟塑料,主要是采用聚四氟乙烯的密封圈与轴承之间的过盈量来达到密封效果。通过实验,验证新型动密封胶圈可靠有效,克服了原动密封胶圈的问题,达到较好的动密封效果,解决了桨叶叶根渗油问题。
柱塞泵阀体胶圈快速自动拆卸装置的研制
针对目前更换阀体胶圈存在的容易伤到阀体或密封槽以及经常高温作用使阀体表面硬度减退或密封槽变形,影响阀体再次使用时的密封性等问题,研制了柱塞泵阀体胶圈快速自动拆卸装置。该装置采用气缸传动,对阀体损坏小,能够迅速、准确、自动地将阀体胶圈拆卸,适应于现场快速更换。
200t四柱油压机液压缸密封改造
四柱油压机液压缸泄漏在密封改造过程中要考虑到孔和轴双层密封才能把泄漏彻底堵住。希望能给有类似故障的维修工作提供借鉴。
O型圈新配方的研制
分析质量原因试验重点是硫化体系.方差分析和试验结果表明4010NA能缩短T10促进剂1能提高硫速促进剂2缩短T10DBP对T10影响不大.采用合理的设计缩短了研制周期生产出质量良好的产品.